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一种转炉炼钢终渣改质剂及其使用方法技术

技术编号:4346914 阅读:689 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种转炉出钢下渣用炉渣改质剂及其使用方法,属于炼钢技术领域。改质剂组成质量百分数为CaO:80~90%,CaF↓[2]:10-20%,Al↓[2]O↓[3]:0~3%,SiO↓[2]:0~9%,MgO:0~2%,S:0~0.025%,P↓[2]O↓[5]:0-0.1%;改质剂的原料组成质量百分数为:活性石灰:80-90%,精品萤石:10-20%。在转炉出钢前加入到钢包底部,加入量为4-8kg/t钢,转炉出钢完毕在渣面加铝粒,加入量为3-9kg/t钢。优点在于,不会造成小钢包(比如100t钢包)溢钢,且在出钢钢流的强烈冲击情况下,渣料能够充分熔化,改质完毕钢包顶渣的碱度大幅度提高,渣中的FeO+MnO含量降到2%以下。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于冶金工艺的炼钢
,特别是提供了一种转炉炼钢终渣改质剂及 其使用方法,用于改善转炉出钢下渣用的炉渣改质剂,能在钢包进LF工位前形成高碱 度、低氧化性炉渣,减轻LF精炼过程造渣和脱硫的负担。
技术介绍
在转炉出钢过程虽然严格采用出钢挡渣操作,但仍然不可避免会伴有转炉终渣的 下渣发生,而转炉终渣是低碱度、高氧化性炉渣(Fe0+Mn0在20。/。左右)。而对于大多数 高附加值的钢种,如管线钢以及一些要求钢板Z向性能的中厚板等,都要求钢液具有 非常高的纯净度,其中,钢液的硫含量要求在0.0020%以下。因此就要求钢液精炼过程 的炉渣具有高碱度、低氧化性以及良好的流动性等性能。而转炉终渣的下渣增加了精 炼过程控制合适炉渣组成的难度,进而影响了精炼过程脱硫的难度,延长了精炼周期, 从而增大了各种原辅料和电能的消耗,加大了成本。为了保证钢包进精炼工位前就能 形成高碱度、低氧化性炉渣,达到精炼过程高效脱硫的目的,开发出转炉出钢炉渣改 质剂。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供,解决了由于转炉 下渣对精炼过程造渣的影响,实现在进精炼工位前就形成高碱度、低氧化性顶渣。本专利技术炉渣改质剂原料组成见下表<table>table see original document page 3</column></row><table>炉渣改质剂的化学成分满足下列重量百分比:<table>table see original document page 3</column></row&gt;<table>本专利技术所述的原料粒度为5 15mm,同时粒度小于5mra的数量不超过10重量%;并混合均匀。该粒度的改质剂不会造成小钢包(100t钢包)溢钢,且能在出钢钢流的强烈 冲击下充分熔化。使用方法在转炉出钢前将改质剂加到钢包底部,转炉出钢完毕后在渣面加入 3-9Kg/t钢的铝粒。改质剂加入量4-8Kg/t钢,改质剂组成为80-90%活性灰、10-20% 精品萤石的渣料。这种炉渣改质剂具有熔化快、不溢钢,能在进精炼工位前提前形成 高碱度低氧化性炉渣,为精炼过程造渣减轻负担。 ,本专利技术优点在于不会造成小钢包(比如100t钢包)溢钢,且在出钢钢流的强烈冲 击情况下,渣料能够充分熔化,改质完毕钢包顶渣的碱度大幅度提高,渣中的Fe0+Mn0 含量降到2%以下。 具体实施本炉次转炉下渣厚度33mm。转炉出钢前,先在钢包加入5Kg/t钢的改质剂,出钢 完毕后在渣面加入4Kg/t钢的的铝粒。转炉终渣成分及改质后炉渣成分见下表。<table>table see original document page 4</column></row><table>本炉次转炉下渣55mm。先在钢包; 8Kg/t钢的的铝粒。转炉终渣成分及^(]口入5Kg/t韦 〔质后炉渣成ra的改质剂,出钢完毕后在渣面加入 分见下表。 ■<table>table see original document page 4</column></row><table>本炉次转炉下渣63mra。先在钢包) 8Kg/t钢的的铝粒。转炉终渣成分及3〗口入7Kg/t韦质后炉渣成闪的改质剂,出钢完毕后在渣面加入 分见下表。<table>table see original document page 4</column></row><table>本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种转炉炼钢终渣改质剂,其特征在于,改质剂组成质量百分数为CaO:80~90%,CaF↓[2]:10-20%,Al↓[2]O↓[3]:0~3%,SiO↓[2]:0~9%,MgO:0~2%,S:0~0.025%,P↓[2]O↓[5]:0-0.1%;改质剂的原料组成质量百分数为:活性石灰:80-90%,精品萤石:10-20%。

【技术特征摘要】
1、一种转炉炼钢终渣改质剂,其特征在于,改质剂组成质量百分数为CaO80~90%,CaF210-20%,Al2O30~3%,SiO20~9%,MgO0~2%,S0~0.025%,P2O50-0.1%;改质剂的原料组成质量百分数为活性石灰80-90%,精品萤石10-20%。2、 按照权利要求1所述的改质剂,其特征在于,所述原料粒度为 5~15mm,同时粒度小于5mm的数量不超过10重量%,该粒度的改 质...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝宁姜中行李战军刘金刚吕延春麻庆申沈峰石磊石树东王文军王彦峰朱志远
申请(专利权)人:首钢总公司
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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