一种转炉生产低氧钢的方法技术

技术编号:7319694 阅读:183 留言:0更新日期:2012-05-04 20:25
本发明专利技术涉及一种转炉生产低氧钢的方法,其特征是:所述方法的工艺步骤是:控制转炉终点钢水中[C]≥0.06at%时出钢;LF精炼控制目标铝含量,使LF离位钢中铝含量控制在0.015-0.040at%之间;控制炉渣碱度CaO/SiO2重量比在2.8-4.5之间、渣中(FeO+MnO)≤1wt%;VD软吹氩时间控制在≥15min,软吹氩流量大于30Nl/min。其优点是:转炉终点碳含量下限值较低,对不同质量的铁水适应性较强;转炉出钢采用铝锰铁强脱氧,VD后不进行钙处理,在连铸过程中也不会发生堵水口现象,能够将钢中全氧质量含量稳定控制在≤12×10-6的范围内。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,特别是一种在铁水预脱硫-顶底复吹转炉-LF精炼-VD真空处理-连铸工艺条件下生产低氧钢的方法,属于冶金工业生产的炼钢领域。
技术介绍
随着新一代钢铁材料、超级钢、超细晶粒钢等项目的研制和开发,进一步推动钢铁材料向着更高性能的方向发展。高档特殊钢品种的发展趋势是更高性能、更低成本、更易加工、更长寿命。轴承钢作为这些高档洁净钢的代表品种,对钢中全氧含量和夹杂物有着更严格的要求,因此各国普遍将轴承钢全氧含量控制在较低水平。2005年11月出版的《特殊钢》中“ 100 t转炉-LF (VD)工艺冶炼轴承钢的氧含量控制”,转炉终点钢水碳含量为0. 2% 0. 6 %,控制转炉下渣量小于^g/t钢。2006年5月出版的《特殊钢》中“60t转炉-60tLF冶炼GCrl5轴承钢氧含量的控制”,转炉终点碳含量控制在0. 15%-0. 45%之间,平均0. 30%。出钢挡渣由原来采用挡渣球改为多面挡渣体,并在出钢前在出钢口加挡渣帽,控制转炉出钢过程下渣。在上述
技术介绍
中,转炉终点钢中碳含量都较高,挡渣也控制的较好。而实际在生产低氧钢过程中,由于入炉铁水条件不好,如铁水温度低、铁水中磷、硫含量高等,使转炉终点钢中碳含量达不到较高值的要求,一般都低于0. 15at% ;转炉出钢过程中,由于气动挡渣设备故障,经常挡不好或挡不住渣。
技术实现思路
本专利技术目的是提供一种在铁水预脱硫-顶底复吹转炉-LF精炼-VD真空处理-连铸工艺条件下,通过冶炼过程工艺控制,使钢中全氧含量达到较低的水平的转炉生产低氧钢的方法。本专利技术的技术方案实现的工艺步骤如下(1)控制转炉终点钢水中彡0. 06at%时出钢;(2) LF精炼控制目标铝含量,使LF离位钢中铝含量控制在0. 015-0. 040at %之间;(3)控制炉渣碱度CaO/SiA重量比在2. 8-4. 5之间、渣中(FeO+MnO)彡Iwt% ;(4) VD软吹氩时间控制在彡15min,软吹氩流量大于30Nl/min。具体地转炉终点钢水中的质量百分比》0. 06%时出钢;转炉出钢合金化时按顺序先加入铝锰铁合金,再加入硅铁和锰铁进行合金化处理,这样脱氧产物首先形成的是Al2O3,便于快速从钢水中上浮,铝锰铁合金加入量是控制LF就位给电化渣后钢中铝含量在0. 06at%-0. 10站%之间的量;钢包进入LF炉就位后,向炉内加入白灰、萤石、铝矾土、电石造渣,使LF离位炉渣碱度Ca0/Si02重量比控制在2. 8-4. 5之间、渣中(FeO+MnO) ^ Iwt%; 调整钢中铝含量,使LF炉离位钢中铝含量在0. 015at% -0. 040at%之间,这样即可以防止钢中铝含量过低而造成脱氧不足使钢中氧含量升高,又可以防止钢中铝含量过高而造成 将(SiO2)还原,使钢中氧含量升高;控制VD破真空后的软吹氩时间彡15min,软吹氩流量大于30Nl/min,即软吹氩流量控制在能够将钢液搅动,且钢液面不裸露在空气中为宜, VD抽真空过程中不喂铝线或加入铝锰铁合金,VD结束后不向钢中喂入钙线。本专利技术的有益效果是转炉终点碳含量下限值较低,对不同质量的铁水适应性较强;转炉出钢采用铝锰铁强脱氧,VD后不进行钙处理,在连铸过程中也不会发生堵水口现象,能够将钢中全氧质量含量稳定控制在< 12X10—6的范围内。具体实施例方式在铁水预脱硫-顶底复吹转炉-LF精炼-VD真空处理-连铸工艺条件下,生产 GCrl5轴承钢时,对钢中氧含量的控制,采取了如下具体实施例方式(1)当转炉终点钢水温度在1630 0C -1660 °C,钢水中的质量百分比达到 ^ 0. 06at%条件即可出钢;转炉出钢1/3时,随着钢流向钢包中加入铝锰铁合金,再加入硅铁和锰铁合金化,铝锰铁合金加入量是使LF炉就位给电化渣后钢中铝含量在 0. 06at% -0. 10at%之间,同时向钢包中加入白灰3kg/t ;(2)钢包进入LF炉就位后,向炉内加入8_9kg/t白灰、1. 5_2kg/t萤石、1. 5_2kg/ t铝矾土、1. 5-2kg/t电石进行造渣,使LF离位炉渣碱度CaO/SiR重量比在2. 8-4. 5之间、渣中(FeO+MnO)彡Iwt % ;送电化渣10分钟时取钢样检验钢中铝含量,若低于目标下限0. 06at%时,需向钢中加入铝锰铁补铝,加入量是使LF炉离位钢中铝含量在 0. 015at% -0. 040at%之间;(3)钢水进入VD炉进行抽真空处理,在真空度< 0. IOKpa条件下,深真空时间 ^ 15min, VD破真空后对钢水进行软吹氩,软吹氩时间> 15min,软吹氩流量大于30N1/ min(能够将钢液搅动,且钢液面不裸露在空气中为宜)。通过上述实施方式,可使铁水预脱硫-顶底复吹转炉-LF精炼-VD真空处理-连铸工艺条件下生产的低氧钢(GCr 15轴承钢),钢中全氧质量含量稳定控制在< 12X10_6的范围。权利要求1.,其特征是所述方法的工艺步骤是(1)控制转炉终点钢水中彡0.06at%时出钢;(2)LF精炼控制目标铝含量,使LF离位钢中铝含量控制在0. 015-0. 040at%之间;(3)控制炉渣碱度CaO/SiA重量比在2.8-4. 5之间、渣中(FeO+MnO)彡Iwt% ;(4)VD软吹氩时间控制在彡15min,软吹氩流量大于30Nl/min。2.根据权利要求1所述的转炉生产低氧钢的方法,其特征是转炉出钢合金化时按顺序先加入铝锰铁合金,再加入硅铁和锰铁进行合金化处理。3.根据权利要求2所述的转炉生产低氧钢的方法,其特征是铝锰铁合金加入量是控制LF就位给电化渣后钢中铝含量在0. 06at% -0. 10at%之间的量。全文摘要本专利技术涉及,其特征是所述方法的工艺步骤是控制转炉终点钢水中≥0.06at%时出钢;LF精炼控制目标铝含量,使LF离位钢中铝含量控制在0.015-0.040at%之间;控制炉渣碱度CaO/SiO2重量比在2.8-4.5之间、渣中(FeO+MnO)≤1wt%;VD软吹氩时间控制在≥15min,软吹氩流量大于30Nl/min。其优点是转炉终点碳含量下限值较低,对不同质量的铁水适应性较强;转炉出钢采用铝锰铁强脱氧,VD后不进行钙处理,在连铸过程中也不会发生堵水口现象,能够将钢中全氧质量含量稳定控制在≤12×10-6的范围内。文档编号C21C5/30GK102433413SQ20111044029公开日2012年5月2日 申请日期2011年12月8日 优先权日2011年12月8日专利技术者刘平, 成永久, 王爱兰, 赵殿清, 金文俊, 陈爱梅 申请人:内蒙古包钢钢联股份有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵殿清成永久陈爱梅刘平金文俊王爱兰
申请(专利权)人:内蒙古包钢钢联股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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