丁烯醛生产工艺的改进制造技术

技术编号:12296167 阅读:95 留言:0更新日期:2015-11-11 07:53
丁烯醛生产工艺的改进,将蒸汽冷凝水加到缩合塔,使乙醛缩合塔、3-羟基丁醛脱水塔及初馏塔处于水蒸馏状态,以四甲基氢氧化铵为催化剂,催化剂:乙醛:醋酸=1:1000:5摩尔,催化剂溶液、乙醛、醋酸分别加到泡罩缩合塔的第10块、第11块、第6块塔板,生成3-羟基丁醛,缩合温度42-49℃,压力0.05MPa,塔顶冷凝液全回流,塔底3-羟基丁醛进入脱水塔,在酸性下脱水生成粗丁烯醛,塔顶蒸出物冷凝液回流0.34份,其余同未凝气进入初馏塔浓缩,塔顶乙醛气冷凝液返至缩合塔循环利用,从缩合塔中部采出丁烯醛,上层89%粗丁烯醛精制成99.3%丁烯醛;废水引入焚烧炉焚烧,废水零排放,实现生产绿色工艺。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及丁烯醛生产工艺的改进
技术介绍
丁烯醛为无色或淡黄色的液体,是一种重要的化工原料,在工业上主要用于制取丁醛、丁醇、2-乙基己醇、山梨酸等化工产品。乙醛在碱性催化剂的作用下进行羟醛缩合反应生成3-羟基丁醛,3-羟基丁醛再在酸性条件下加热脱水生成丁烯醛。现有的丁烯醛生产工艺中,申请人公开的《丁烯醛生产工艺改进的制作方法》,原文链接:http://www.xjishu.com/zhuanl i/26/01121787.html。《丁稀醛生产工艺改进的制作方法》中乙醛缩合反应采用氢氧化钠作催化剂,氢氧化钠碱性较强,缩合反应剧烈,副产物多,丁烯醛收率较低;另外,《丁烯醛生产工艺改进的制作方法》中,3-羟基丁醛脱水塔及初馏塔产生的废水排至污水处理池中沉降处理,随着环保要求的升级管理,这种处理方法不能达到环保要求。经研究采用生化法、光催化氧化法、湿式催化氧化法等方法,都不适用于处理丁烯醛废水,较好的方法就是焚烧法。由于该工艺采用氢氧化钠作催化剂,废水中含有大量的钠盐,不能直接进入我公司现有的处理丙烯酸废水的焚烧炉进行焚烧处理,必须要先除去废水中的钠盐后才能进入焚烧炉进行焚烧处理,于是又新上一套蒸馏除钠离子装置,除掉钠离子的废水进入焚烧炉进行焚烧处理,蒸馏除钠过程能耗较高。专利200610001 278公开了一种改进的丁烯醛生产工艺,包括使乙醛在有机胺的催化作用下缩合生成2-羟基丁醛,并使得到的2-羟基丁醛在酸性条件下脱水生成丁烯醛的过程。采用有机胺取代强碱作为羟醛缩合的催化剂,使缩合反应过程变得温和易于控制,并且反应中的副产物特别是高聚物少,极大程度地解决了堵塞列管式加热器的问题。另一方面,由于有机胺水溶液的碱性较弱,缩合反应中不需要用大量的水稀释,从而减少了缩合反应产生的废水量。采用该工艺,最终的产物一一丁烯醛的收率也提高了约3%,实际上也就提高了乙醛的转化率,达到降低生产成本的目的。所述有机胺中,优选可以为三甲胺或三乙胺。申请人采用三甲胺或三乙胺作催化剂,在现有装置内难以完成乙醛的缩合反应,必须对乙醛缩合塔进行改造,增加缩合塔反应段塔板数,延长反应时间才能完成乙醛的缩合反应。
技术实现思路
本专利技术的目的在于解决现有技术存在的问题,以四甲基氢氧化铵为催化剂,反应比较温和,产生的高聚物大量减少,使产品收率有所增加。同时不需对乙醛缩合反应塔进行改造,工艺条件不需作出调整。本专利技术的另一个目的在于使用季铵碱做催化剂,废水中不含有钠离子,在废水处理过程中,可以砍掉废水蒸馏除钠离子工序,废水直接进入焚烧炉进行焚烧处理,做到废水零排放,节省大量能源,降低生产成本。本专利技术的技术方案是:丁烯醛生产工艺的改进,根据乙醛投料量大小,蒸汽冷凝水以600-10001/h量加入到乙醛缩合塔,使乙醛缩合塔、3-羟基丁醛脱水塔及初馏塔处于水蒸馏状态;以四甲基氢氧化铵为催化剂,催化剂与乙醛、醋酸的摩尔比为1:1000:5 ;催化剂溶液、乙醛和醋酸分别连续加到泡罩缩合塔的第10块、第11块、第6块塔板,反应生成3-羟基丁醛,反应温度42-49°C,系统压力0.05MPa;塔顶蒸出物冷凝后全回流,适当调整醋酸的加入量,使塔底液酸度在0.06-0.08mol/L ;塔底排出的3-羟基丁醛进入脱水塔,在酸性条件下脱水生成粗丁烯醛,脱水塔顶温度106?118°C,塔底温度139?141°C、塔内压力0.25Mpa,塔顶蒸出物经冷凝后,其中0.34份液体回流,其余部分同未凝气相物进入初馏塔进行浓缩,初馏塔顶温度56-59°C,塔底温度137-140°C,塔内压力0.25Mpa,塔顶蒸出的气体乙醛冷凝后,返至缩合塔循环利用,从该塔中部采出的丁烯醛和水混合物经分层后,下层水去该塔下部填料段回收丁烯醛,其上层纯度为89%的粗丁烯醛,经精制产出纯度99.3%的成品丁烯醛;脱水塔及初馏塔底的废水直接引入焚烧炉焚烧,达到废水零排放。本专利技术与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的效果: I)本专利技术采用季铵碱一一四甲基氢氧化铵为催化剂,既达到了反应温和,减少了高聚物的生成,产品收率提高了 3.6%,同时由于四甲基氢氧化铵碱性强,使缩合反应能在规定的时间内反应完全,不需对乙醛缩合反应塔进行任何改造,工艺条件基本不变。2)反应过程产生的废水中不含有钠离子,废水直接引入焚烧炉进行焚烧处理,节约大量能源,每吨产品大约能节约1.0Mpa蒸汽I吨,按年产20000吨丁稀醛计,年可节约费用约400万元。3)砍掉了废水蒸馏除钠离子工序,废水直接引入焚烧炉进行焚烧处理,达到废水零排放的,实现绿色化工生产工艺。【具体实施方式】实施例1: 将流量10001/h的蒸汽冷凝水加入乙醛缩合塔中,使乙醛缩合塔、3-羟基丁醛脱水塔及初馏塔处于水蒸馏,连动状态。纯度不低于99%的流量为4000 L/h的乙醛,浓度为1.2mol/l的四甲基氢氧化铵溶液58-63L/h,浓度为400g/l醋酸溶液50_55L/h分别连续投加到缩合塔的第11块、第10块、第6块塔板,乙醛在四甲基氢氧化铵的作用下发生缩合反应生成3-羟基丁醛,控制缩合温度47-49°C,塔内压力0.05Mpa,塔顶蒸出物冷凝后全回流,适当调整醋酸的加入量,控制塔底液酸度在0.06-0.08mol/L,塔底的3-羟基丁醛栗入脱水塔内,在酸性条件下脱水生成粗丁烯醛,塔顶蒸出物经冷凝后,约9001/h液相物回流塔内,其余同未冷凝的气相物进入初馏塔进行浓缩,控制初馏塔顶温度56-59°C,塔底温度137-140°C,塔内压力0.25Mpa,塔顶蒸出的气体乙醛冷凝后,返至缩合塔循环利用,从该塔中部采出的丁烯醛和水混合物,经分层后下层水去该塔下部填料段回收丁烯醛,其上层流当前第1页1 2 本文档来自技高网
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【技术保护点】
丁烯醛生产工艺的改进,根据乙醛投料量大小,蒸汽冷凝水以600‑1000l/h量加入到乙醛缩合塔,使乙醛缩合塔、3‑羟基丁醛脱水塔及初馏塔处于水蒸馏状态;以四甲基氢氧化铵为催化剂,催化剂与乙醛、醋酸的摩尔比为1:1000:5;催化剂溶液、乙醛和醋酸分别连续加到泡罩缩合塔的第10块、第11块、第6块塔板,反应生成3‑羟基丁醛,反应温度42‑49℃,系统压力0.05MPa;塔顶蒸出物冷凝后全回流,适当调整醋酸的加入量,使塔底液酸度在0.06‑0.08mol/L;塔底排出的3‑羟基丁醛进入脱水塔,在酸性条件下脱水生成粗丁烯醛,脱水塔顶温度106~118℃,塔底温度139~141℃、塔内压力0.25Mpa,塔顶蒸出物经冷凝后,其中0.34份液体回流,其余部分同未凝气相物进入初馏塔进行浓缩,初馏塔顶温度56‑59℃,塔底温度137‑140℃,塔内压力0.25Mpa,塔顶蒸出的气体乙醛冷凝后,返至缩合塔循环利用,从该塔中部采出的丁烯醛和水混合物经分层后,下层水去该塔下部填料段回收丁烯醛,其上层纯度为89%的粗丁烯醛,经精制产出纯度99.3%的成品丁烯醛;脱水塔及初馏塔底的废水直接引入焚烧炉焚烧,达到废水零排放。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周兴佳谷正亮阚国权殷刚刘勇张春梅
申请(专利权)人:吉林市凇泰化工有限责任公司
类型:发明
国别省市:吉林;22

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