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多缸内燃机自动减压装置制造方法及图纸

技术编号:6895790 阅读:258 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术多缸内燃机自动减压装置涉及内燃机起动技术领域,对应于每个气门摇臂的电磁铁安装在气门盖上,电磁铁电路的导通由点火开关控制,电磁铁电路的断开由延时继电器控制,电磁铁与起动机电磁开关电路同时导通,电磁铁电路的断开先于起动机电路的断开,这使多缸内燃机在无压缩阻力状态下,起动阻力大为减少,起动机、起动线路、蓄电瓶故障率大为降低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术多缸内燃机自动减压装置涉及内燃机起动

技术介绍
内燃机起动时存在摩擦阻力、惯性阻力、压缩阻力,其中主要的是压缩阻力,对于采取手起动的内燃机,人们为了减小内燃机的起动阻力,提高起动性能,设计了由减压轴, 减压凸轮,减压手柄等零部件组成的手动减压起动装置,在起动时,由人力扳动减压手柄, 减压凸轮将气门打开,使缸筒内存在不了压缩气体,消除了压缩阻力,从而利于内燃机的起动。目前单缸柴油机都设置有减压装置,但多缸机采用此种减压装置,需手动力量很大,不便操作,现多缸机全部是采用电起动且无有减压起动装置。目前,单缸柴油机已有近50 %采用电起动,为了减少起动时的阻力,采用电起动的单缸柴油机仍然设置手动减压装置,这种电起动的正常操作应是先由手扳动减压装置将气门打开,再由点火开关导通起动机电路,由起动机起动柴油机,但现实情况是,人们几乎都不操作减压装置,而是直接用起动机起动内燃机,这样,在起动阻力大、起动电流大的情况下起动,造成起动机故障率很高,为解决此问题,中国专利申请200410014537. X,中国专利申请200910221357. 1提出了不再由人操作减压装置的自动减压起动装置,利用由减压轴, 减压凸轮,减压手柄等零部件组成的手动减压起动装置,用电磁铁拉动减压手柄,以上专利可以应用于单缸柴油机,应用于多缸机就存在问题,问题在于每个气门弹簧的压力加在一起,其需要的外力在40-70公斤,这样的电磁铁体积大,无安装位置,另减压轴的安装部位容易向外渗油,影响整体清洁。现多缸机全部无有起动减压装置。
技术实现思路
为了解决多缸机起动困难,减少起动机故障,且在最底成本下可靠性也能得到保证,本专利技术提出一种多缸内燃机自动减压装置,主要由电磁铁、延时继电器、点火开关、气门盖、气门摇臂、气门、起动机电磁开关组成,其特征是对应于每个气门摇臂的电磁铁安装在气门盖上,电磁铁电路的导通由点火开关控制,电磁铁电路的断开由延时继电器控制,电磁铁与起动机电磁开关电路同时导通,电磁铁电路的断开先于起动机电路的断开。附图说明附图为本专利技术结构示意图。具体实施措施图中气缸盖1,气门2,气门盖3,气门摇臂4,起动机电磁开关导线8为内燃机原有零部件,电磁铁6安装在气门盖3上使电磁铁动铁芯5对应于气门摇臂4,电磁铁6电路与点火开关9之间电路上安装延时继电器7,起动内燃机时点火开关9将电磁铁6与起动机电磁开关导线8的电路导通,电磁铁动铁芯5以压力压动气门摇臂4将气门2打开,内燃机在无压缩阻力状态下起动,1-2秒后,内燃机飞轮达到起动转速,在延时继电器7作用下,电磁铁6电路断开,电磁铁动铁芯5回位,气门关闭,内燃机起动后,断开点火开关9电路。本专利技术中电磁铁动铁芯5也可以拉力拉动气门摇臂4将气门2打开。由于采取了以上技术措施,多缸内燃机在无压缩阻力状态下,起动阻力大为减少, 起动机、起动线路、蓄电瓶故障率大为降低。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多缸内燃机自动减压装置,主要由电磁铁、延时继电器、点火开关、气门盖、气门摇臂、气门、起动机电磁开关组成,其特征是:对应于每个气门摇臂的电磁铁安装在气门盖上,电磁铁电路的导通由点火开关控制,电磁铁电路的断开由延时继电器控制,电磁铁与起动机电磁开关电路同时导通,电磁铁电路的断开先于起动机电路的断开。

【技术特征摘要】
1.一种多缸内燃机自动减压装置,主要由电磁铁、延时继电器、点火开关、气门盖、气门摇臂、气门、起动机电磁开关组成,其特征是对应于每个气门摇臂的电磁铁安装在气门盖上,电磁铁电路的导通由点火开关控制,电磁铁电...

【专利技术属性】
技术研发人员:牛刚学牛锦辉王芊秦士伦
申请(专利权)人:牛刚学
类型:发明
国别省市:41

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