连续退火炉更换炉底辊的方法技术

技术编号:10529976 阅读:204 留言:0更新日期:2014-10-15 11:32
连续退火炉更换炉底辊的方法,属于冶金领域,具体操作步骤是:1、上调整材打磨检查炉底辊,用氮气置换氢气,即停止通入氢气,将炉内气氛全部置换为氮气;2、更换炉底辊;3、化验炉内氧含量,炉温升到760℃以上;4、通入氢气,将炉内气氛成为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1;5、升温到工艺温度,恢复生产。本发明专利技术的换辊操作时间短,每次换辊操作减少时间50%。且可减轻劳动强度,延长炉底辊使用时间,节约非生产消耗,提高了机组作业率。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】,属于冶金领域,具体操作步骤是:1、上调整材打磨检查炉底辊,用氮气置换氢气,即停止通入氢气,将炉内气氛全部置换为氮气;2、更换炉底辊;3、化验炉内氧含量,炉温升到760℃以上;4、通入氢气,将炉内气氛成为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1;5、升温到工艺温度,恢复生产。本专利技术的换辊操作时间短,每次换辊操作减少时间50%。且可减轻劳动强度,延长炉底辊使用时间,节约非生产消耗,提高了机组作业率。【专利说明】
本专利技术属于冶金领域,主要用于冷轧硅钢生产,具体涉及连续退火炉不抽带更换 炉底辊的方法。
技术介绍
连续退火炉是全工艺冷轧硅钢生产的关键设备,在高温下运行且需全封闭作业。 炉辊在连续退火炉内承担着支撑钢带的作用,炉内气氛复杂,导致炉辊表面经常产生凸包, 钢带接触炉辊时产生炉辊凸包,此时须对有缺陷炉底辊进行更换。 传统的连续退火炉换辊步骤是: 1、 上调整材打磨检查炉底辊,确定更换的辊号; 2、 用氮气置换炉内氢气,即向炉内通入氮气,同时停止向炉内通入氢气,将炉内气氛全 部置换为氮气; 3、 抽出炉内钢带 4、 更换炉底辊 5、 穿带焊接,起车运行 6、 化验炉内氧含量,炉温升到760°C以上 7、 通入氢气,将炉内气氛置换为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1。 8、升温到工艺温度,恢复生产。 使用上述方法劳动强度大,换辊时间长,严重影响生产效率。 传统的换辊方法必须在停车、降温,将炉内带钢抽出后才进行;换完之后再把带钢 穿入炉内。这种方法费时、费力,严重影响生产效率,限制机组产量。为了节约劳动时间、减 小劳动强度,专利技术了不抽带更换炉底辊的工艺,将原有换辊八个步骤简化为五个步骤,很好 地解决了连续退火机组炉换辊时间长、炉辊使用寿命短这两个难题,生产效率大幅提升。
技术实现思路
为减少连续退火炉更换炉底辊时间,提高作业效率,提高机组生产效率,减少炉辊 磨损,本专利技术提供一种连续退火炉更换炉底辊方法。 本专利技术的技术方案: 连续退火炉更换炉底辊方法,其特征是不需要从炉内抽出钢带,操作步骤为: 1、上调整材打磨检查炉底辊,用氮气置换炉内氢气,即向炉内通入氮气,同时停止向炉 内通入氢气,将炉内气氛全部置换为氮气。 2、更换炉底辊; 3、 化验炉内氧含量,炉温升到760°C以上; 4、 通入氢气,将炉内气氛为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1。 5、升温到工艺温度,恢复生产。 本专利技术减少了 3个步骤,它具有下述有益效果:更换炉底辊操作明显加快,生产效【权利要求】1.,其特征是不需要从炉内抽出钢带,具体操作步骤 是: (1) 、上调整材打磨检查炉底辊,用氮气置换炉内氢气,即向炉内通入氮气,同时停止向 炉内通入氢气,将炉内气氛全部置换为氮气; (2) 、更换炉底辊; (3) 、化验炉内氧含量,炉温升到760°C以上; (4) 、通入氢气,将炉内气氛成为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1 ; (5) 、升温到工艺温度,恢复生产。【文档编号】C21D9/56GK104099464SQ201410353037【公开日】2014年10月15日 申请日期:2014年7月24日 优先权日:2014年7月24日 【专利技术者】贾成义 申请人:山西太钢不锈钢股份有限公司本文档来自技高网
...

【技术保护点】
连续退火炉更换炉底辊的方法,其特征是不需要从炉内抽出钢带,具体操作步骤是:(1)、上调整材打磨检查炉底辊,用氮气置换炉内氢气,即向炉内通入氮气,同时停止向炉内通入氢气,将炉内气氛全部置换为氮气;(2)、更换炉底辊;(3)、化验炉内氧含量,炉温升到760℃以上;(4)、通入氢气,将炉内气氛成为氮、氢混合气,氮气与氢气体积比例为3:1;(5)、升温到工艺温度,恢复生产。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:贾成义
申请(专利权)人:山西太钢不锈钢股份有限公司
类型:发明
国别省市:山西;14

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1