一种控制低氮钢氮含量的方法技术

技术编号:7994043 阅读:245 留言:0更新日期:2012-11-22 02:49
本发明专利技术提供一种控制低氮钢氮含量的方法,转炉冶炼过程,采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700℃,采用硅铁配硅至0.4%,吹氧期间全程降烟罩,底吹全程吹氩;出钢采用碳重量在0.05-0.07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩;RH精炼过程,氩气流量从抽真空开始控制在150Nl/h,深真空处理时间控制在8-12min,加入合金后镇静时间为7-9min;连铸采用氩气保护浇注。可有效解决钢中增氮问题,氩站样氮含量控制在0.0011-0.0013%,RH处理结束后搬出样氮含量控制在0.0013-0.0015%,成品样氮含量控制在0.0016-0.0020%,彻底消除由于成品氮成分不合而导致的降级和改钢事故。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于冶炼工艺领域,尤其涉及一种转炉一RH (真空循环脱气炉)工艺生产成品氮重量百分比含量(以下简称重量)小于O. 0030%钢种的方法。
技术介绍
目前,有部分钢种对成品中氮的成分范围提出了具体要求,即要求成品中氮重量(O. 0030%,对于采用顶底复吹转炉一RH生产工艺来说,由于与其他经RH深处理的IF钢(超低碳钢)相比,该钢种的成品氮的化学成分范围较窄,因此在生产此类钢种时,若不采取特殊工艺控制氮,就会造成冶炼和出钢过程中增氮现象,从而导致成品中氮成分超范围,经 常出现降级或改钢事故,直接影响了产品质量合格率,给企业造成极大的经济损失。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种可有效控制冶炼过程中的氮含量,防止增氮,从而提高质量合格率,减少降级或改钢事故的转炉一RH工艺生产合格低氮钢的方法。为此,本专利技术所采取的技术解决方案是 ,其特征在于,生产成品氮重量小于O. 0030%钢种的具体方法为 (1)、顶底复吹转炉控制 a、转炉装入量采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700°C; b、铁水中Si重量小于O.4%时,采用硅铁配硅至O. 4% ; C、吹氧期间全程降转炉烟罩,底吹全程吹氩; d、出钢采用碳重量在O. 05-0. 07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩; (2)、RH控制 a、氩气流量从抽真空开始控制在140-150Nl/h; b、深真空处理时间控制在8-12min; C、加入合金后,镇静时间为7-9 min。本专利技术的有益效果为 由于本专利技术在转炉冶炼、RH精炼及连铸过程中采取了上述措施,有效解决了钢中增氮问题,确保了成品氮重量控制在小于O. 0030%范围内。经实际生产检验,其氩站样氮含量稳定控制在O. 0011-0. 0013%, RH处理结束后提取搬出样分析,氮含量控制在O.0013-0. 0015%,成品样分析氮含量控制在O. 0016-0. 0020%之间,完全达到标准要求,从而彻底消除了由于成品氮成分不合而导致的降级和改钢事故。具体实施例方式实施例I : 采用260吨顶底复吹转炉,260吨RH炉,生产ST16钢种。I、顶底复吹转炉控制 a、转炉装入量采用高铁水、低废钢比,废钢加入量为25吨,出钢温度1750°C。b、实测铁水中Si重量为O. 3%,加入硅铁配硅至Si重量达到O. 4%。C、吹氧期间全程降烟罩,底吹全程吹氩。d、转炉出钢采用高拉碳,碳重量控制在O. 06%,一次拉碳出钢,避免过吹。且出钢过程及进入氩站后不再吹氩。2、RH 控制 a、提升氩气流量,氩气流量从抽真空开始一直控制在150Nl/h,以加强脱碳期间氮的排除。b、延长深真空处理时间,将深真空处理时间延长至12min。C、加入合金后,镇静时间控制在8min。连铸过程中持续吹氩,采用氩气保护浇注。其余转炉冶炼、RH精炼及连铸过程均采用常规工艺。实施例2: 采用260吨顶底复吹转炉,260吨RH炉,生产M3A35钢。I、顶底复吹转炉控制 a、转炉装入量采用高铁水、低废钢比,废钢加入量20吨,出钢温度1740°C。b、实测铁水中Si重量为O. 25%,加入硅铁配硅至Si重量达到O. 4%。C、吹氧期间全程降烟罩,底吹全程吹氩。d、转炉出钢采用高拉碳,碳重量控制在O. 07%,一次拉碳出钢,避免过吹。出钢过程中及进入IS站后不再吹気。2、RH 控制 a、氩气流量从抽真空开始一直控制在150Nl/h,以加强脱碳期间氮的排除。b、延长深真空处理时间,将深真空处理时间延长至9min。C、加入合金后,镇静时间控制在9min。连铸过程中持续吹氩,采用氩气保护浇注。其余转炉冶炼、RH精炼及连铸过程均采用常规工艺。权利要求1.,其特征在于,生产成品氮重量小于O. 0030%钢种的具体方法为 (1)、顶底复吹转炉控制 a、转炉装入量采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700°C; b、铁水中Si重量小于O.4%时,采用硅铁配硅至O. 4% ; C、吹氧期间全程降转炉烟罩,底吹全程吹氩; d、出钢采用碳重量在O. 05-0. 07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩; (2)、RH控制 a、氩气流量从抽真空开始控制在140-150Nl/h; b、深真空处理时间控制在8-12min; C、加入合金后,镇静时间为7-9 min。全文摘要本专利技术提供,转炉冶炼过程,采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700℃,采用硅铁配硅至0.4%,吹氧期间全程降烟罩,底吹全程吹氩;出钢采用碳重量在0.05-0.07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩;RH精炼过程,氩气流量从抽真空开始控制在150Nl/h,深真空处理时间控制在8-12min,加入合金后镇静时间为7-9min;连铸采用氩气保护浇注。可有效解决钢中增氮问题,氩站样氮含量控制在0.0011-0.0013%,RH处理结束后搬出样氮含量控制在0.0013-0.0015%,成品样氮含量控制在0.0016-0.0020%,彻底消除由于成品氮成分不合而导致的降级和改钢事故。文档编号C21C7/072GK102787202SQ20111040347公开日2012年11月21日 申请日期2011年12月7日 优先权日2011年12月7日专利技术者于艳忠, 刘宇, 张志文, 王小善, 王鹏, 王鹏飞, 高洪涛 申请人:鞍钢股份有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种控制低氮钢氮含量的方法,其特征在于,生产成品氮重量小于0.0030%钢种的具体方法为:(1)、顶底复吹转炉控制:a、转炉装入量采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700℃;b、铁水中Si重量小于0.4%时,采用硅铁配硅至0.4%;c、吹氧期间全程降转炉烟罩,底吹全程吹氩;d、出钢采用碳重量在0.05?0.07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩;(2)、RH控制:a、氩气流量从抽真空开始控制在140?150Nl/h;b、深真空处理时间控制在8?12min;c、加入合金后,镇静时间为7?9?min。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王鹏飞张志文刘宇王鹏于艳忠王小善高洪涛
申请(专利权)人:鞍钢股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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