一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法技术

技术编号:34693036 阅读:10 留言:0更新日期:2022-08-27 16:27
本发明专利技术属于钢铁冶炼技术领域,尤其涉及一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法。所述方法包括:对高炉交替进行减煤粉和减氧气,以控制所述加热炉中煤气的成分,其中,所述停风过程中,高炉煤气的低位发热值≥2950KJ/m3。通过高炉交替减煤粉和减氧气,避免高炉煤气成分急剧波动,从而避免了造成煤气热值波动过大,保证了加热炉不熄火。保证了加热炉不熄火。保证了加热炉不熄火。

【技术实现步骤摘要】
一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法


[0001]本专利技术属于钢铁冶炼
,尤其涉及一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法。

技术介绍

[0002]目前,环保要求钢铁企业必须对烧结和球团烟气进行脱硫脱硝处理,烟气检测合格后才能排入大气,如果烟气检测不合格必须停机,我公司按照要求在烧结和球团建设了脱硫脱硝设施:脱硫主要工艺流程为:烧结(球团)产生的废烟气,经脱硫入口烟道引入,由底部进入吸收塔,经过消石灰和水的共同反应,将其中的SO2除去。烟气由吸收塔出口进入布袋除尘器;脱硝主要工艺流程为:脱硫后的烟气经过GGH,与脱硝后的热烟气进行换热,换热后的烟气约240~250℃,再利用加热炉加热至280℃后,进入SCR脱硝反应器,同时来自氨水罐的氨水经输送泵输送至反应区的氨水蒸发器,通过蒸汽蒸发后的氨气混合气经过喷氨格栅喷入SCR反应器进口烟道,在反应器内SCR脱硝催化剂的作用下,氨气将烟气中的NO
x
选择性催化还原为N2和H2O,完成NO
x
的脱除,经脱硝处理后的净烟气,再经过GGH二次换热至约130~140℃,净化后的清洁烟气由引风机经烟囱排入大气。工艺流程如下图1。
[0003]脱硝工艺中,加热炉使用高炉煤气(3#高炉与2#高炉煤气汇合后直供烧结脱硫脱硝;2#高炉与1#高炉煤气经一期焦化、煤气柜混合后供给1#、2#球团)作为燃料进行燃烧。SCR反应器最佳反应温度在280℃左右,因此加热炉对温度的控制至关重要。
[0004]在高炉停风过程中,极易造成加热炉熄火,会导致SCR反应器温度快速降低,致使无法有效喷氨脱硝,出口氮氧化物快速升高直至超标,氮氧化物超标直接造成球团 (烧结)生产线被迫停产,严重影响到了生产经营。

技术实现思路

[0005]本申请提供了一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法,以解决高炉停风过程中加热炉熄火的技术问题。
[0006]第一方面,本申请提供了一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法,所述方法包括:
[0007]对高炉交替进行减煤粉和减氧气,以控制所述高炉煤气的成分,得到加热炉,其中,所述停风过程中,高炉煤气低位发热值≥2950KJ/m3。
[0008]高炉停风期间,导致加热炉熄火主要原因是煤气发热值迅速降低,减风至停气前煤气热值下降很大,同时,煤气中氮气组分的大幅增加,通过控制
[0009]可选的,所述减煤粉的次数≥2次。
[0010]可选的,所述减氧气的次数≥3次。
[0011]可选的,所述减煤粉和减氧气,具体包括:第一次减煤粉、第一次减氧气、第二次减氧气、停煤粉和停氧气。可选的,所述方法还包括:在高炉开始停风时,停止氧煤枪的氧气。
[0012]可选的,所述方法还包括:
[0013]当所述高炉炉顶温度下降至200℃,气密箱的氮气量减至工作状态用量的1/2。
[0014]可选的,所述方法还包括:
[0015]在高炉停风开始时,将吹扫氮气量减至工作状态用量的1/2

3/4倍;
[0016]在所述高炉风量减到全风率的55.0%时,下降管氮气开启程度为1/4

1/2。
[0017]可选的,所述方法还包括:在高炉停风前,控制脱硝反应器出入口温度为 280

285℃,加热炉炉膛负压为

1.5~

2.5KPa;
[0018]可选的,所述方法还包括:在高炉停风开始前,NO
X
的浓度为18~22mg/Nm3,
X
为正整数。
[0019]可选的,所述方法还包括:在高炉减风后,开启高气放散,直至加热炉的炉膛温度的波动性≤50℃。
[0020]本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:;
[0021]本申请实施例提供的该方法,所述方法包括:对高炉交替进行减煤粉和减氧气,以控制所述加热炉中煤气的成分,得到加热炉,其中,所述停风过程中,高炉的低位发热值≥2950KJ/m3;通过减煤粉和减氧气避免高炉煤气成分急剧波动,从而避免了造成煤气热值波动过大,保证了加热炉不熄火。
附图说明
[0022]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本专利技术的实施例,并与说明书一起用于解释本专利技术的原理。
[0023]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024]图1为本申请实施例提供的一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法流程示意图。
具体实施方式
[0025]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0026]在整个说明书中,除非另有特别说明,本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此,除非另有定义,本文使用的所有技术和科学术语具有与本专利技术所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾,本说明书优先。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本专利技术的保护范围。例如,室温可以是指10~35℃区间内的温度。
[0027]除非另有特别说明,本专利技术中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等,均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
[0028]本申请实施例的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:
[0029]根据本专利技术一种典型的实施方式,提供了一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉
rd=0.37,焦比305kg/t,煤比=204kg/t,炉渣碱度1.17,鼓风湿度2g/m3,热风温度 1245℃,炉顶煤气温度200℃,铁水温度1500℃。以此为依据,计算在不同富氧率条件下的煤气成分。
[0049]表2煤气成分
[0050][0051]当富氧率由7%至停氧,CO下降4.48%,N2升高9.1%。
[0052]气密箱氮气:正常生产情况下,煤气发生量为1363.73m3/t铁,气密箱氮气用量 7.43m3/t铁,气密箱氮气占煤气体积的0.55%。当减风到1/2时,气密箱氮气量约升高至1.10%。
[0053]喷煤用氮气:正常生产情况下,喷煤氮气消耗为20.30m3/t铁,占煤气体积的 1.49%。当减风到1/2时,占煤气体积约升高至2.98%。
[0054]吹扫氮气:停气前使用的吹扫氮气主要为重力除尘器阀杆、阀座和下降管氮气。除尘器阀杆、阀座为开启状态,下降管氮气在停气之前打开,吹扫本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种在高炉停风过程中避免脱硝加热炉熄火的方法,其特征在于,所述方法包括:对高炉交替进行减煤粉和减氧气,以控制所述加热炉中煤气的成分,得到脱硝加热炉,其中,所述停风过程中,高炉煤气的低位发热值≥2950KJ/m3。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述减煤粉的次数≥2次。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述减氧气的次数≥3次。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述减煤粉和减氧气,具体包括:第一次减煤粉、第一次减氧气、第二次减氧气、停煤粉和停氧气。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在高炉开始停风时,停止氧煤枪的氧气。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述高炉炉顶温度下降至200℃,高炉炉顶气密箱的氮气量减至工作状态用量的1/2。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:王凯甄昆泰郑凯王健裴浩然范小斌郑玉平宋志辉唐瑞峰庄辉
申请(专利权)人:首钢京唐钢铁联合有限责任公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1