【技术实现步骤摘要】
一种提高转炉冶炼效率的生产方法
本专利技术涉及钢铁冶炼
,特别是涉及一种提高转炉冶炼效率的生产方法。
技术介绍
目前,长江经济带钢铁厂没有自己的厂区,铁矿石主要采购于澳大利亚、巴西等地。高炉的原材料波动较大,操作困难,高炉铁水成分波动非常大,采用鱼雷罐车进行运输铁水,没有混铁炉工序,铁水温度波动大。转炉冶炼主要依靠铁水、废钢的原料稳定,原料的波动给转炉冶炼带来了困难,转炉的冶炼周期不稳定性增加,严重影响了生产效率,生产操作的不稳定,带来了炉况维护不利、氧枪结瘤,炉口粘钢、炉头高等诸多负面影响,给生产带来了诸多不利影响,制约了生产产量。
技术实现思路
为了解决以上技术问题,本专利技术提供一种提高转炉冶炼效率的生产方法,适用铁水成分含量为C:4.5%~5.5%,Si:0.10%~0.50%,Mn:0.10%~0.20%,P:0.120%~0.150%,S:0.020%~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括以下步骤:若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合 ...
【技术保护点】
1.一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:适用铁水成分含量为C:4.5%~5.5%,Si:0.10%~0.50%,Mn:0.10%~0.20%,P:0.120%~0.150%,S:0.020%~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括以下步骤:/n若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;/n若铁水温度<1250℃且硅含量在0.40%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;/n若铁水温度<1250℃且硅含量在0.10%≤Si<0.40%,则 ...
【技术特征摘要】
1.一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:适用铁水成分含量为C:4.5%~5.5%,Si:0.10%~0.50%,Mn:0.10%~0.20%,P:0.120%~0.150%,S:0.020%~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括以下步骤:
若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.40%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.10%≤Si<0.40%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0~1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620~1680℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
2.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.40%,Mn:0.15%,P:0.129%,S:0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度1220℃,包括以下措施:
铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.9;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1652℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
3.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.22%,Mn:0.16%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1290℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1630℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
4.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.45%,Mn:0.12%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1255℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,...
【专利技术属性】
技术研发人员:翟冬雨,吴俊平,方磊,姜金星,杜海军,员强鹏,殷杰,刘帅,
申请(专利权)人:南京钢铁股份有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。