一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法技术

技术编号:17460161 阅读:81 留言:0更新日期:2018-03-14 23:35
本发明专利技术提出一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法,第一步:起始后经电机驱动气刀的速度从0加速到高速,经过时间ta,期间运行长度为启动距离a;第二步:高速下匀速运行时间tb‑ta,期间运行长度为高速距离b;第三步:一级减速下运行时间tc‑tb,到达低速,期间运行长度为一级减速距离c;第四步:低速条件下运行时间td‑tc,期间运行长度为低速距离d;第五步:二级减速下运行时间te‑td,期间运行长度为二级减速距离e;a+b+c+d+e即是气刀动作的长度,当高速、低速为定值时,a+c+d+e也设为定值,则只需要准确控制b的大小就能实现气刀位置的准确控制。优点:精度从0.3mm提高到0.1mm。锌层重量控制的更准确,降低锌锭消耗成本,不改变原有设备配置,有效降低生产成本。

A staircase control method for the position of gas knife in galvanizing line

【技术实现步骤摘要】
一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法
本专利技术属于镀锌生产线设备的使用领域,涉及一种气刀位置的阶梯式控制方法。
技术介绍
酒泉钢铁公司在十一五期间引进了两条连续镀锌线,品种主要有GI、GL、GF。该机组技术密集、连续性强,产品质量要求高,对镀锌板锌层和边厚有极其严格的要求。锌锭作为镀锌生产的主要消耗成本,只有提高设备的精度、才能降低锌锭消耗。主要工艺:通过锌锅加热熔化锌锭,带钢在退火后绕过沉没辊在锌锅内热浸镀锌,出锌锅后穿过气刀,利用刀唇喷出的高压气流将锌液均匀刮除,形成光洁的表面。刀唇越接近带钢,气流刮除锌液的效果越好,决定了气刀设备的精度直接影响产品质量和生产成本。镀锌产品按照按照客户的订单要求制造,最重要的指标是锌层重量的要求,例如有60g/m2(双面)、80g/m2(双面)、120g/m2(双面)、275g/m2(双面)等。锌层重量关系产品的使用寿命,通常镀层越重耐腐蚀越强、使用寿命越长,镀层不能低于订单要求。因此,镀层越接近订单要求利润越大,而一旦镀层低于订单要求则会导致产品降级销售,造成了生产上的困难。为了保证订单的兑现采用比较稳妥的控制方法,实际生产中锌层重量比订单要求多5-8g/m2(双面),避免镀层不符的风险,势必造成生产成本的上升。只有进一步提高气刀的控制精度,才能使刀唇最接近带钢表面,将锌层重量控制在接近订单的要求。
技术实现思路
本专利技术为了进一步提高气刀的控制精度,提出一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法。本专利技术的技术方案是:一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法,该镀锌线通过锌锅加热熔化锌锭,带钢在退火后绕过沉没辊在锌锅内热浸镀锌,出锌锅后穿过气刀,利用刀唇喷出的高压气流将锌液均匀刮除,形成光洁的表面,该阶梯式控制方法的动作过程分为以下5步:第一步:起始后经电机驱动气刀的速度从0加速到高速,经过时间ta,期间运行长度为启动距离a;第二步:高速下匀速运行时间tb-ta,期间运行长度为高速距离b;第三步:一级减速下运行时间tc-tb,到达低速,期间运行长度为一级减速距离c;第四步:低速条件下运行时间td-tc,期间运行长度为低速距离d;第五步:二级减速下运行时间te-td,期间运行长度为二级减速距离e;a+b+c+d+e即是气刀动作的长度,当高速、低速为定值时,a+c+d+e也设为定值,则只需要准确控制b的大小就能实现气刀位置的准确控制。本专利技术的有益效果是:针对气刀打开、关闭动作采用了阶梯式的控制方法,能将设备的精度从0.3mm提高到0.1mm。气刀设备的控制精度提高后,气刀的刀唇能更贴近带钢表面,提高使用效率,不用担心设备动作过量造成损坏。刀唇内喷出的气流能将锌层重量控制的更准确,降低锌锭消耗成本,与此同时还能获得更光洁的表面,提高产品的质量。本专利技术提供的控制方法可大大提高设备的精度,不改变原有设备配置,易于实施,不需要增加费用投资,有效降低生产成本。附图说明图1为镀锌线气刀设备的结构示意图;图中:1-编码器I;2-电机I;3-减速箱I;4-锌锅;5-刀唇I;6-锌液;7-刀唇II;8-减速箱II;9-电机II;10-编码器II;11-大梁;12-刀唇间隙;13-带钢;图2为气刀位置的阶梯式控制示意图;图中:21-加速;22-高速;23-一级减速;24-低速;25-二级减速;101-启动距离;102-高速距离;103-一级减速距离;104-低速距离;105-二级减速距离;图3为气刀位置的控制精度示意图;图中:106-高速控制精度;107-低速控制精度。具体实施方式如图1所示,主要描述了气刀设备的主要构成。气刀是镀锌线的主要设备,此图为侧视图。气刀安装在基础支架上,分为前气刀、后气刀两部分,刀唇是气刀前端喷气的部位。带钢从前后气刀中间穿过。电机I2、电机II9分别用于驱动前气刀和后气刀的动作。电机安装在大梁11上,与机械设备之间通过减速箱I3、减速箱II8连接。编码器I1、编码器II10分别检测前侧刀唇I5、后侧刀唇II7的位置。带钢13在锌锅4内完成镀锌,将锌液6附着在其表面,穿过气刀向上运行。带钢与刀唇间保持一定距离。电机I、电机II的型号为日本住友CNHM1-6100-AV-B-29,相配套的驱动装置采用富士的RKPB100R-4FM5C型变频器。气刀设备本体的选型配置,决定了在工频50Hz的情况下,电机驱动气刀移动的最高速度为6.2mm/s。在机构上安装的编码器I、编码器II的型号为ATM60-P4H13X13(SICK),实时监测气刀的位置。如图2所示,直角坐标系,横轴时间单位:s,纵轴速度变化单位:mm/s。一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法的实施过程:第一步:从坐标O点开始,加速(21)经过ta秒钟到A点达到高速(22),期间运行长度为启动距离a(101);第二步:自A点采用高速(22)运行(tb-ta)秒达到B点,期间运行长度为高速距离b(102);第三步:自B点经过一级减速(23)运行(tc-tb)秒钟到C点,达到低速(24),期间运行长度为一级减速距离c(103);第四步:自C点采用低速(24)运行(td-tc)秒钟到D点,期间运行长度为低速距离d(104);第五步:自D点经过二级减速(25)运行(te-td)秒钟到E点停止,期间运行长度为二级减速距离e(105)。动作过程分析:从图2中能看出,通过曲线O-A-B-C-D-E-O所围成的面积即是气刀动作的长度,分成(101)、(102)、(103)、104)、(105)五部分组成。当高速(22)、低速(24)为一定时,运行距离(101)+(103)+(104)+(105)之和则为定值,只需要准确控制(102)的大小就能实现气刀位置的准确控制。动作过程的实现图2中运行曲线在西门子PCS7系统中控制实现。在控制系统中调用名称为OB36的组织功能块,运行周期是50ms,该功能块中的程序循环执行。操作工可以通过WINCC的人机接口输入气刀位置的目标值,程序按照指令要求控制气刀的打开、关闭。根据编码器、的反馈值进行比较,判断是否达到目标。在富士的RKPB100R-4FM5C型变频器中进行参数设定。首先将P5参数设置为2s,从零加速到100%速度所需时间。再将P6参数设置为0.5s,从100%速度降到零所需时间。设定从O→A用时2s,B→C用时0.4s,C→D用时1s,D→E用时0.1s。可得高速(22)=6.2mm/s低速(24)=1/5×6.2mm/s=1.24mm/s此时P5、P6两个参数已确定,那么图2中所描述的(101)+(103)+(104)+(105)之和就是定值。那么,(101)+(103)+(104)+(105)=8.98mm假设当前位置为S1,下一步的目标值为S2,高速距离(102)表示如下所以,A→B的时间只需要控制高速段的运行时间t,即可实现气刀的目标位置。如图3所示,描述的是分别采用高速控制、低速控制的偏差。在可编程控制器中,动作是按照周期执行的。在西门子控制软件中OB36的执行周期为50ms,这个时间影响着设备动作的精度。高速(22)运行时,在一个周期内行走距离是偏差(106),那么(106)=6.2mm/s×50ms=0.31mm低速(24)运行时,在一个周期内行走距离是偏差(107),那么(本文档来自技高网...
一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法

【技术保护点】
一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法,该镀锌线通过锌锅加热熔化锌锭,带钢在退火后绕过沉没辊在锌锅内热浸镀锌,出锌锅后穿过气刀,利用刀唇喷出的高压气流将锌液均匀刮除,形成光洁的表面,其特征在于:阶梯式控制方法的动作过程分为以下5步:第一步:起始后经电机驱动气刀的速度从0加速到高速,经过时间ta,期间运行长度为启动距离a;第二步:高速下匀速运行时间tb‑ta,期间运行长度为高速距离b;第三步:一级减速下运行时间tc‑tb,到达低速,期间运行长度为一级减速距离c;第四步:低速条件下运行时间td‑tc,期间运行长度为低速距离d;第五步:二级减速下运行时间te‑td,期间运行长度为二级减速距离e;a+b+c+d+e即是气刀动作的长度,当高速、低速为定值时,a+c+d+e也设为定值,则只需要准确控制b的大小就能实现气刀位置的准确控制。

【技术特征摘要】
1.一种镀锌线气刀位置的阶梯式控制方法,该镀锌线通过锌锅加热熔化锌锭,带钢在退火后绕过沉没辊在锌锅内热浸镀锌,出锌锅后穿过气刀,利用刀唇喷出的高压气流将锌液均匀刮除,形成光洁的表面,其特征在于:阶梯式控制方法的动作过程分为以下5步:第一步:起始后经电机驱动气刀的速度从0加速到高速,经过时间ta,期间运行长度为启动距离a;第二步:高速下匀速运行时间tb-ta,期间运...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈代兵杨国星李晓龙刘亮先
申请(专利权)人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
类型:发明
国别省市:甘肃,62

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