一种锰铁高炉瓦斯污泥处理方法技术

技术编号:8363840 阅读:289 留言:0更新日期:2013-02-27 21:14
本发明专利技术公开了一种锰铁高炉瓦斯污泥处理方法,其工艺步骤是:将污水依次通过沉淀池、污泥提升泵到浓缩池,浓缩池的溢流水回到沉淀池,浓缩池的泥浆进入泥浆泵,泥浆泵将泥浆输送到厢式压滤机,将泥浆压成泥饼,厢式压滤机在进行泥浆压缩脱水时的水分通过滤水后,进入沉淀池,泥饼通过皮带机输送到污泥仓,作为锰烧结矿原料回收利用。本发明专利技术取消了污泥中间贮灌工序,增加了污泥浓缩池,使厢式压滤机处理锰铁高炉瓦斯污泥工艺运行稳定,泥饼含水率低,完全满足锰烧结矿原料使用要求,且投资相对较小,成功解决了含氰泥浆外排的污染问题,取得显著的环保效益。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及冶金工业环保技术,特别涉及。
技术介绍
锰铁高炉瓦斯污泥是指锰铁高炉煤气湿法除尘(即煤气洗涤)后产生的泥浆经脱水后形成的污泥。该污泥氰化物含量高,毒性大,排入水体污染极其严重。由于锰铁高炉瓦斯污泥颗粒细小,污泥颗粒间的毛细管水、颗粒的吸附水及颗粒内部含水占污泥中所含水分的比例较大(占45%以上)颗粒间的空隙水占污泥水分的比例相对于生铁高炉污泥小得多,所以该污泥不易浓缩,不易脱水。一般的方法有自然干化法、真空过滤机、带式压滤机等污泥处理工艺,为寻求锰铁高炉瓦斯污泥处理最环保有效的方法,做了以下相关试验和研究 1、污泥自然干化。利用泥浆泵将污泥送至开阔地自然干化,效果很差,半个月时间污泥也干不了,取了已自然干化多年的污泥化验分析,其含水率高达55. 3%,试验说明污泥自然干化法不可行; 2、污泥浓缩试验。自制污泥沉降柱,模拟进行污泥浓缩试验,从试验情况看,平流沉淀池排泥浓度为3% 4%,浓缩I. 5h 2. Oh后,泥浆浓度为8% 13%,此情况说明了污泥不易浓缩。因此,利用带压压滤机工艺处理该污泥,效果是没有保证的; 3、污泥真空脱水试验。将污泥在真空过滤机做了真本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种锰铁高炉瓦斯污泥处理方法,其特征在于,工艺步骤是:将污水依次通过沉淀池、污泥提升泵到浓缩池,浓缩池的溢流水回到沉淀池,浓缩池的泥浆进入泥浆泵,泥浆泵将泥浆输送到厢式压滤机,厢式压滤机的泥浆进口压力0.20MPa~0.40MPa,压缩空气进口压榨压力0.40MPa~0.60?MPa?,将泥浆压成泥饼,厢式压滤机在进行泥浆压缩脱水时的水分通过滤水后,进入沉淀池,泥饼通过皮带机输送到污泥仓,循环利用。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:戈文金袁敏吴霞潘真邹颖黄永清曹明义李华忠
申请(专利权)人:新余钢铁集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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