一种HFC-32连续反应装置制造方法及图纸

技术编号:8116940 阅读:202 留言:0更新日期:2012-12-22 07:59
一种HFC-32连续反应装置,属于化工产品处理设备技术领域。它包括从上到下设置的塔顶冷凝器、浓缩塔及氟化反应器,所述的浓缩塔底部配合设置水冷却器,所述的水冷却器与氟化反应器形成循环体系。本实用新型专利技术通过在浓缩塔底增加了冷却器,将重组分冷凝回流继续氟化反应,轻组分从塔顶放出去,后续工段精制提纯有效;即沸点较低的CH2F2从塔顶放出,F+含量降低至20ppm左右,降低了AHF的损耗;而且浓缩塔塔釜经过水冷却器后,浓缩塔顶冷凝器盐水损耗量降低,节能效果明显、降低了环保处理含F+废水的负担,提高了原料的转化率、降低原料单耗减轻后续精馏工段的负担起到节能减排的效果。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于化工产品处理设备
,具体涉及一种连续生产运行、转化率、降低原料单耗的操作方便的HFC-32反应回流冷却装置。
技术介绍
二氟甲烷,化学式为CH2F2,通称HFC-32,具有优秀的环境性能,消耗大气臭氧层潜能值(ODP)为O,全球变暖潜能值(GWP)为O. 12,同时还具有优良的使用性能。二氟甲烷与其它ODS替代品如HFC-125等组成的混合物质用作制冷剂替代HCFC-22还兼具节能功效。用途广,发展前景非常广阔,在ODS替代品中占有重要地位,是主要的品种。预计全球二氟甲烷的年需求量将超过10万t。目前所用的HFC-32反应回流冷却装置包括氟化反应器、冷却器、浓缩回流塔,在 浓缩塔冷凝回流过程中,浓缩塔顶冷凝器_15°C盐水流量150 200kg/h,反应器及塔顶压力在I. 5MPa左右,塔顶温度I (TC左右、塔中温度30左右。C、塔底温度40°C左右。在此条件下塔顶出料成分R31、R40等高沸物含量在IOOppm左右,F+含量达到1000 2000ppm,物料气高沸物含量高,回流效果差,为后续精馏过程增加负担,AHF单耗较高。
技术实现思路
针对现有技术中存在的上述问题,本技术的目的在于提供一种连续生产运行、转化率、降低原料单耗的操作方便的HFC-32反应回流冷却装置。所述的一种HFC-32连续反应装置,包括从上到下设置的塔顶冷凝器、浓缩塔及氟化反应器,其特征在于所述的浓缩塔底部配合设置水冷却器,所述的水冷却器与氟化反应器形成循环体系。所述的一种HFC-32连续反应装置,其特征在于所述的水冷却器上配合设置进水口和出水口,所述的进水口和出水口分别与循环水的进口和出口连接,形成一个循环冷却系统。上述的一种HFC-32连续反应装置,包括从上到下设置的塔顶冷凝器、浓缩塔及氟化反应器,所述的浓缩塔底部配合设置水冷却器,所述的水冷却器与氟化反应器形成循环体系。本技术通过在浓缩塔底增加了冷却器,其冷却器壳程走循环水,通过浓缩塔顶回流,可有效的将氟化反应器出来的粗蒸气在浓缩塔中温度降至25 30°C,将大部分的高沸物回流至氟化反应器继续参加氟化反应,少量的高沸物与沸点较低的CH2F2 —起通过塔顶冷凝器将剩余的少量高沸物冷却回流,沸点较低的CH2F2从塔顶放出,其纯度可达到99. 99%以上,F+含量降低至20ppm左右,较明显的降低了 AHF的损耗;而且浓缩塔塔釜经过水冷却器后,浓缩塔顶冷凝器_15°C盐水流量20 45kg/h左右,相比原工艺的150 200kg/h流量,有效的降低了盐水的损耗量,节能效果明显、降低了环保处理含F+废水的负担,提高了原料的转化率、降低原料单耗减轻后续精馏工段的负担起到节能减排的效果。附图说明图I为本技术结构示意图。图中1_塔顶冷凝器,2-浓缩塔,3-水冷却器,4-氟化反应器。具体实施方式以下结合说明书附图对本技术作进一步的描述如图I所示,一种HFC-32连续反应装置,包括从上到下设置的塔顶冷凝器I、浓缩塔2及氟化反应器4,所述的浓缩塔2底部配合设置水冷却器3,所述的水冷却器3与氟化反应器4形成循环体系,水冷却器3的壳体上配合设置进水口和出水口,所述的进水口和出水口分别与循环水的进口和出口连接,使水冷却器3形成一个循环冷却系统,用于高沸物 R31、R40等回流到氟化反应器4中继续反应,提高原料的转化率及产品的收率,降低成本。本技术在浓缩塔底增加了一节水冷却器,其冷却器壳程走循环水,循环水来自公用系统,尺寸为Φ 600mmX 2800mm,换热面积40m2。通过塔顶回流,可有效的将反应器出来的粗制气在塔中温度降至25 30°C,将大部分的高沸物回流至反应器继续参加氟化反应,少量的高沸物与沸点较低的CH2F2 —起通过塔顶冷凝器将剩余的少量高沸物冷却回流,沸点较低的CH2F2从塔顶放出,其纯度可达到99. 99%以上,F+含量降低至20ppm左右,较明显的降低了 AHF的损耗,浓缩塔顶冷凝器_15°C盐水流量20 45kg/h左右,相比原工艺的150 200kg/h流量,有效的降低了盐水的损耗量,节能效果明显;并且塔顶温度13°C左右、塔中温度18°C左右、塔底温度28°C左右。有效的将高沸物R31、R40等冷凝回流重新参加氟化反应,且F+含量降至20ppm以下,降低了环保处理含F+废水的负担,提高了原料的转化率,降低原料单耗,减轻后续精馏工段的负担起到节能减排的效果。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种HFC?32连续反应装置,包括从上到下设置的塔顶冷凝器(1)、浓缩塔(2)及氟化反应器(4),其特征在于所述的浓缩塔(2)底部配合设置水冷却器(3),所述的水冷却器(3)与氟化反应器(4)形成循环体系。

【技术特征摘要】
1.ー种HFC-32连续反应装置,包括从上到下设置的塔顶冷凝器(I )、浓缩塔(2)及氟化反应器(4),其特征在于所述的浓缩塔(2)底部配合设置水冷却器(3),所述的水冷却器(3)与氟化反应器(4...

【专利技术属性】
技术研发人员:何建明金崇献刘春风王林光裴文
申请(专利权)人:临海市利民化工有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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