一种城市污水深度处理方法技术

技术编号:7833482 阅读:176 留言:0更新日期:2012-10-11 12:00
本发明专利技术涉及一种城市污水深度处理工艺,工艺流程为厌氧池—氧化沟池—好氧池—MBR膜池。工艺设两条回流路线:氧化沟池—厌氧池和膜池—氧化沟池。经预处理后的城市污水依次流经厌氧池、氧化沟池、好氧池和膜池,最终通过膜过滤获得处理后出水。采用本发明专利技术工艺处理城市污水时,无需额外投加碳源和除磷药剂,总氮和总磷去除率能同时达到95%,出水总氮浓度低于5mg/L,总磷浓度低于0.3mg/L,其它指标满足国家一级A排放标准。而现有技术的总氮去除率一般为62%~80%,总磷去除率一般为70%~96.2%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及废水处理
更具体地,本专利技术涉及一种采用膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor, MBR)技术的城市污水深度处理方法
技术介绍
现有城市污水处理技术主要包括A2/0及其变型工艺的活性污泥法、氧化沟法、SBR法、生物膜法、生物滤池法及MBR法等。其中MBR法是一种新型污水处理技术,以高分离精度的膜取代传统技术中的二沉池,在获得高质量处理出水的同时,在生物反应器中保持高浓度的活性污泥,提高系统容积负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过维持低污泥负荷减少剩余污泥产量。MBR污水处理技术目前已成为最有前景的污水深度处理及资源化技术之一,相关的研究越来越受到重视。例如CN200810097427. 2公开了强化内源反硝化的膜-生物反应器脱氮除磷工艺及装置,在该工艺中,进水依次通过厌氧池、第一缺氧池/好氧可调节池、好氧池、第二缺氧/好氧可调节池、缺氧池和膜池,通过开启和关闭曝气充氧装置来控制工艺。污泥的平均浓度为5 15g/L ;水力停留时间为10. 3^25. 4h ;由缺氧池到厌氧池的污泥回流比为100% 400%,由第二缺氧/好氧可调节池到第一缺氧/好氧可调节池的污泥回流比为100% ^400%,由厌氧池到第二缺氧/好氧可调池的污泥回流比为30% ^100% ;由膜池到第二缺氧/好氧可调池的污泥回流比为200%飞00%。CN200910081742. O公开了高效脱氮除磷MBR工艺与装置,该专利技术装置包括厌氧外池、缺氧内池、好氧膜池和中心岛,依次形成同心椭圆形池道,在好氧膜池和中心岛两侧分别装有膜装置。污水和缺氧内池的部分污泥一起进入厌氧外池,混合后进入缺氧内池,缺氧内池的混合液与从好氧膜池回流的污泥混合后进入到好氧膜池,经膜过滤获得出水。由好氧膜池到缺氧内池的污泥回流比为100% 400%。最佳效果是进水总氮含量为3(T50mg/L,总磷含 量为7 10mg/L,水力停留时间24h,污泥浓度为5g/L由缺氧内池到厌氧外池的污泥回流比为200%,由好氧膜池到缺氧内池的污泥回流比为200%,经处理后,总氮小于10mg/L,总磷小于O. 5mg/L,达到国家景观环境用水标准。CN 201010609550. 5公开了一种双环沟MBR废水处理系统,该系统包括进水管、出水管和设有MBR膜反应器的水处理区,水处理区包括被池壁隔开的外沟通道和内沟通道,MBR设在内沟通道,内沟通道中央有中心岛。废水通过进水管进入外沟通道,然后通过溢流堰进入内沟通道,在内沟通道内部分污泥与废水回流到外沟通道中,部分通过出水管排出。总的水力停留时间为8 15h,废水在外沟道里的水力停留时间为总水力停留时间的65 75% ;内沟通道到外沟通道的回流比为100% 400% ;外沟溶解氧为Omg/L,内沟溶解氧为I. 5^4. Omg/L。该方法的氨氮去除率大于95%、总氮去除率大于80%。CN 201010252835. 8公开了一种A/A-MBR强化脱氮除磷组合装置及其工艺,该工艺流程是原水依次由进水泵、格栅和调节池到缺氧池、厌氧池和膜池,膜组件置于膜池内。采用该方法处理的出水的氨氮、总氮、总磷去除率分别为98. 29%,62. 38%,95%,出水的氨氮、总氮、总磷平均值分别为0. 41、10. 91,0. 21mg/L。CN 201110009001. 9公开了一种并联式A2/O-MBR反硝化聚磷脱氮除磷方法。该专利技术使用的装置包括好氧池、厌氧池、缺氧池及膜池,将好氧池与厌氧池并联,待处理的污水与外回流污泥(从缺氧池排出的污泥)按比例流入好氧池和厌氧池,同时流入好氧池的还有从缺氧池回流回来的混合液(内回流污泥),从好氧池和厌氧池流出的污水进入缺氧池进行反硝化聚磷,之后进入MBR池。总的水力停留时间是13. 5 20h ;好氧池污泥龄为3(T40d ;污泥外回流比为50% 100%,内回流比为50% 150%。采用该方法处理的出水氨氮、总氮、总磷平均浓度分别为O. 5,14. 6,0. 4mg/L,相应的去除率分别为 98. 5%, 75. 8%, 96. 2%。由于我国城市污水碳源含量普遍偏低,脱氮除磷反应机理复杂,影响因素众多,不同反应过程在同一污水处理工艺中存在着各种矛盾,从而导致现有技术对氮、磷的去除效果不够理想或无法实现同时高效去除,其中总氮去除率尤其偏低,一般在659Γ80%,成为限制出水水质及出水回用用途的主要障碍。投加碳源药剂和化学除磷药剂可以强化脱氮除磷效果,但会显著增加污水处理厂的运行费用。因此,强化氮、磷的同时去除效果是现有城市污水处理技术发展中亟待解决的问题。随着工业发展和人口增加,水污染日益严重,水资源短缺问题日益突出。大力推进城市污水再生利用是解决我国的水资源供需矛盾问题,维持社会经济可持续发展的战略举措和有效途径。因此,研究开发高效的城市污水深度处理技术具有重要意义。为此,本专利技术人在总结现有技术的基础上,通过大量实验研究,终于完成了本专利技术。本专利技术具有高污泥浓度(High sludge concentration)、高水力循环(High hydrauliccirculation)及高出水水质(High effluent standard)的特点,因此称为3HMBR城市污水深度处理工艺。
技术实现思路
[要解决的技术问题]本专利技术的目的是提供一种城市污水深度处理工艺。[技术方案]本专利技术是通过下述技术方案实现的。本专利技术涉及。。该处理方法为经预处理后的城市污水依次流经厌氧池、氧化沟池、好氧池和膜池,最终通过膜过滤获得一种出水;所述处理方法设两条回流路线第一条回流路线是由氧化沟池返回至厌氧池,其回流比为以所述预处理城市污水量计409Γ150%;第二条回流路线是由膜池返回至氧化沟池,其回流比为以所述预处理城市污水量计600% 1200% ;所述方法中厌氧池MLSS (混合液悬浮固体浓度)为200(T5000mg/L,氧化沟池MLSS为8000 12000mg/L,好氧池MLSS为8000 12000mg/L,膜池MLSS为1000(Tl4000mg/L。根据本专利技术的一种优选实施方式,氧化沟池总体处于缺氧环境,溶解氧浓度O.Γ0. 5mg/L ;氧化沟池中采用转碟充氧或微孔曝气充氧以形成局部的低氧区域,溶解氧浓度为O. 5^1. 5mg/L ;氧化沟池底部安装潜水搅拌器,协助推流与混合。 根据本专利技术的一种优选实施方式,建立一种溶解氧分布梯度厌氧池内溶解氧(DO)〈O. 2mg/L ;氧化沟低氧区内DO=O. 5 I. 5mg/L,缺氧区内DO=O. I O. 5mg/L ;好氧池内DO=I 2mg/L ;膜池内 DO=L 5 3mg/L。根据本专利技术的一种优选实施方式,该方法总水力停留时间为8 24h。本专利技术3HMBR城市污水深度处理方法的实施步骤如下让水质浓度为C0Der212 870mg/L、氨氮19 108mg/L、总氮31 117mg/L与总磷2 19mg/L的预处理 后污水与来自氧化沟池的回流活性污泥混合液进入厌氧池,其回流比为以所述预处理污水量计的40% 150%。在所述的厌氧池内,采用搅拌器进行搅拌以便使活性污泥悬浮与混合,达到溶解氧〈O. 2mg/L, HRT=I 3本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种城市污水深度处理方法,其特征在于该处理方法为经预处理后的城市污水依次流经厌氧池、氧化沟池、好氧池和膜池,最终通过膜过滤获得一种出水;所述处理方法设两条回流路线第一条回流路线是由氧化沟池返回至厌氧池,其回流比为以所述预处理城市污水量计409^150% ;第二条回流路线是由膜池返回至氧化沟池,其回流比为以所述预处理城市污水量计600% 1200% ;所述方法中厌氧池MLSS为200(T5000mg/L,氧化沟池MLSS为800(Tl2000mg/L,好氧池 MLSS 为 800(Tl2000mg/L,膜池 MLSS 为 1000(Tl4000mg/L。2.根据权利要求I所述的城市污水深度处理...

【专利技术属性】
技术研发人员:张悦俞开昌薛涛贾海涛文剑平吴强任金城
申请(专利权)人:北京碧水源科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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