降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法技术

技术编号:38867955 阅读:11 留言:0更新日期:2023-09-22 14:06
降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法,它涉及烧结生产技术领域。它包括以下具体方法:停机操作、开机操作及强化筛分分流。本发明专利技术有益效果为:本生产控制方法采用塑料薄膜充当混合料填充台车面,并通过强化筛分对烧结生料、差料进行分流,操作简单,实施方便,容易掌握技术要领,可有效解决烧结生料与差料的问题。料与差料的问题。料与差料的问题。

【技术实现步骤摘要】
降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法


[0001]本专利技术涉及烧结生产
,具体涉及降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法。

技术介绍

[0002]烧结矿作为高炉炼铁的主要入炉含铁原料,其质量对高炉生产有重要影响。烧结机检修停开机期间,不可避免的会产生烧结生料、差料,特别是停开机过程出现烧结料层布料不均匀、烧结台车面大面积漏风时,产生的烧结生、差料尤其多。
[0003]正常生产情况下,烧结机生产的烧结矿经冷却筛分后分为烧结成品矿、烧结铺底料和烧结返矿,烧结成品矿经皮带机输送至高炉炼铁,烧结铺底料返回烧结机作为铺底料保护台车炉篦条、改善烧结料层透气性,烧结返矿即不合格烧结矿,返回烧结配料使用。由于检修停开机产生大量的生、差料,经过冷却筛分后,部分生、差料经皮带机输送至高炉,影响高炉正常生产。因此,亟需提出一种降低烧结机检修停开机期间烧结生、差料的生产控制方法。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于针对现有技术中不足与缺陷,提供降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法,本生产控制方法采用塑料薄膜充当混合料填充台车面,并通过强化筛分对烧结生料、差料进行分流,操作简单,实施方便,容易掌握技术要领,可有效解决烧结生料与差料的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案是:降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法,它包括以下具体方法:停机操作、开机操作及强化筛分分流:停机操作:烧结上料系统停机前,单独配加烧结返矿,并在一次混合机润湿;烧结机检修停机前,实行阶梯式分层递减料层厚度;烧结梭布料仓排空后,根据大烟道烟气温度调整主抽频率、风门;开机操作:检修开机前在烧结空台车上防漏风材料;混合料到炉前后,烧结台车第一个面的前半个面布薄料层,后面逐步提高至正常生产水平;混合料到点火器下方后,开始点火烧结,主抽频率、风门同步调整;在有料的第一部台车到机尾前,机尾除尘器频率保持最低运行;强化筛分分流:在烧结停开机过程还会产生少量生料、差料,待生料、差料到达成品筛前,启动备用筛及铺底料系统胶带机,关闭细粒级成品烧结矿下成3#胶带机插板,打开细粒级成品烧结矿下返矿斗插板,对成品矿分流,提升筛分效率,将劣质烧结矿筛选出来返回烧结使用。
[0006]作为本专利技术更为具体说明的:所述停机操作具体操作为:烧结上料系统停机前的时间为10

15min,单独配加烧结返矿,流量约100吨/小时,并在一次混合机润湿,确保停机后烧结点火器至机头保温罩下方台车上均为烧结返矿;烧结机检修停机前,实行阶梯式分层递减料层厚度,台车面布料料层厚度降到500mm左右,5

8号风箱料层厚度降到400

450mm;烧结梭布料仓排空后,烧结机停机,1#主抽频率下调至15

20Hz,2#主抽频率下降至
30

35Hz,,通过调整两台主抽风门开度,将大烟道烟气温度控制在150

165℃,若烧结台车需要倒空,则烧结机需停机抽风10

15分钟9

10#风箱烟气温度达到200℃左右,保证烧结料层烧透;若烧结台车不倒空,则无需停机抽风。
[0007]作为本专利技术更为具体说明的:所述开机操作的具体操作为:检修开机前在烧结空台车上铺一层塑料薄膜,塑料薄膜覆盖空台车面积的3/4左右,不能全部铺满;混合料到炉前后,烧结台车第一个面的前半个面料层厚度控制在400

450mm左右,后面逐步提高至550mm,,等大烟道烟气温度升高后,料层厚度逐步恢复正常生产水平,混合料到点火器下方后,开始点火烧结,同时主抽频率、风门配合同步调整;在有料的第一部台车到机尾前,机尾除尘器频率控制在15Hz、风门50%左右运行,防止薄膜被抽走,吸附在布袋上影响除尘器正常运行。
[0008]作为本专利技术更为具体说明的:所述防漏风材料为塑料薄膜。
[0009]作为本专利技术更为具体说明的:所述强化筛分分流的具体操作为:在烧结停开机过程还会产生少量生料、差料,待生料、差料到达成品筛前一条皮带前,启动备用筛,对成品矿分流,提升筛分效率,将粒度<14mm的烧结矿筛选出来返回烧结使用;启动备用筛的同时,关闭细粒级成品烧结矿下成3#皮带溜槽插板4,打开细粒级成品烧结矿下返矿仓插板3,让10mm以下的颗粒进入返矿斗经皮带输送至烧结配料仓,返回烧结使用;并启动烧结成品筛下方的铺1#皮带,将两台成品筛下<14mm粒级的烧结矿经铺底料系统皮带返回烧结机使用。
[0010]采用上述技术方案后,本专利技术有益效果为:本生产控制方法采用塑料薄膜充当混合料填充台车面,并通过强化筛分对烧结生料、差料进行分流,操作简单,实施方便,容易掌握技术要领,可有效解决烧结生料与差料的问题。
附图说明
[0011]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0012]图1是本专利技术的烧结工艺流程图。
[0013]图2是本专利技术中烧结成品筛结构图。
[0014]附图标记说明:1、成品筛进料口,2、成品筛下返矿溜槽,3、细粒级成品烧结矿下返矿仓插板,4、细粒级成品烧结矿下成3#皮带溜槽插板,5、细粒级成品烧结矿下成3#皮带溜槽,6、成品筛下铺底料溜槽,7、成品筛上成品烧结矿溜槽。
具体实施方式
[0015]参看图1

图2所示,本具体实施方式采用的技术方案是:它包括以下具体方法:停机操作、开机操作及强化筛分分流:
[0016]停机操作:
[0017]S1,烧结上料系统停机前的时间为10

15min,单独配加烧结返矿,流量约100吨/小时,并在一次混合机润湿,确保停机后烧结点火器至机头保温罩下方台车上均为烧结返矿。
[0018]S2,烧结机检修停机前,实行阶梯式分层递减料层厚度,台车面布料料层厚度降到500mm左右,5

8号风箱料层厚度降到400

450mm。
[0019]S3,烧结梭布料仓排空后,烧结机停机,1#主抽频率下调至15

20Hz,2#主抽频率下降至30

35Hz,,通过调整两台主抽风门开度,将大烟道烟气温度控制在150

165℃;
[0020]若烧结台车需要倒空,则烧结机需停机抽风10

15分钟9

10#风箱烟气温度达到200℃左右,保证烧结料层烧透;
[0021]若烧结台车不倒空,则无需停机抽风。
[0022]开机操作:
[0023]S1,检修开机前在烧结空台车上铺一层塑料薄膜,塑料薄膜本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法,其特征在于:它包括以下具体方法:停机操作、开机操作及强化筛分分流:停机操作:烧结上料系统停机前,单独配加烧结返矿,并在一次混合机润湿;烧结机检修停机前,实行阶梯式分层递减料层厚度;烧结梭布料仓排空后,根据大烟道烟气温度调整主抽频率、风门;开机操作:检修开机前在烧结空台车上防漏风材料;混合料到炉前后,烧结台车第一个面的前半个面布薄料层,后面逐步提高至正常生产水平;混合料到点火器下方后,开始点火烧结,主抽频率、风门同步调整;在有料的第一部台车到机尾前,机尾除尘器频率保持最低运行;强化筛分分流:在烧结停开机过程还会产生少量生料、差料,待生料、差料到达成品筛前,启动备用筛及铺底料系统胶带机,关闭细粒级成品烧结矿下成3#胶带机插板,打开细粒级成品烧结矿下返矿斗插板,对成品矿分流,提升筛分效率,将劣质烧结矿筛选出来返回烧结使用。2.根据权利要求1所述的降低烧结机检修停开机期间烧结生料差料的生产控制方法,其特征在于:所述停机操作具体操作为:S1,烧结上料系统停机前的时间为10

15min,单独配加烧结返矿,流量约100吨/小时,并在一次混合机润湿,确保停机后烧结点火器至机头保温罩下方台车上均为烧结返矿;S2,烧结机检修停机前,实行阶梯式分层递减料层厚度,台车面布料料层厚度降到500mm左右,5

8号风箱料层厚度降到400

450mm;S3,烧结梭布料仓排空后,烧结机停机,1#主抽频率下调至15

20Hz,2#主抽频率下降至30

35Hz,,通过调整两台主抽风门开度,将大烟道烟气温度控制在150

165℃。3.根据权利要求2所述的降低烧结机...

【专利技术属性】
技术研发人员:左小林张威曾金林吴同盛王运鹏蔡志群
申请(专利权)人:福建省三钢集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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