An oxygen side blown smelting furnace slag separation furnace in vitro, the top of furnace with a feeding port, the lower furnace outlet solution, solution between exports and the lower part of the separating tank furnace communicated by solution tank upper separation pool slag chute, lower separation tank with a material discharging hole. The hole next to the trough; one end of a piston rod is inserted into the discharging hole. The discharge cone shape hole Shiheng the end plug rod is round shape matched with a discharge hole. The structure is beneficial to one end of the plug rod to be inserted into the discharge hole to close the discharge hole. The angle between the bottom surface and the horizontal line of the separating pool is two to five degrees, and the structure is favorable for separating the metal solution in the separating tank from the discharging hole after the rod is drawn out.
【技术实现步骤摘要】
一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉
本技术涉及一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉。
技术介绍
目前,公知的冶炼企业使用的熔炼炉,是在熔炼炉内把原料溶化成液态后,利用金属比重大的原理,在熔炼炉下部将金属与渣料分离,再通过排渣口和溶液出口收集液态金属和液态渣料。这种方式存在一些缺点:一是液态渣料的分离在熔炼炉下部进行,熔炼炉内的溶液占据熔炼炉内一部分空间,使熔炼炉在单位时间内,处理原料量(日处理原料量约60吨)减少,降低了企业的生产效率。二是熔炼炉的侧壁是由水套制成,工作中,冷却水从水套流过,对炉体进行降温,熔炼炉工作一段时间后,熔炼炉内的溶液将在熔炼炉内壁形成结垢,且结垢随熔炼炉工作时间的增长而逐渐增厚,较厚的结垢既影响冷却水的冷却效果,又减少熔炼炉内的空间;企业在熔炼炉连续工作一个月至两个月的时间后,必须停产对熔炼炉进行清理、检修,导致企业生产成本上升,生产效率下降。
技术实现思路
为了克服现有的冶炼企业在生产中,出现的上述缺点,本技术提供一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉,使用该一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉,熔炼炉内的溶液能及时流出,溶液没有占据熔炼炉内的空间,熔炼炉的日处理原料量由60吨提高到150吨,生产效率高。同时,避免溶液在熔炼炉的内壁结垢,熔炼炉连续工作时间由一~两个月延长到十~十二个月,清理、检修熔炼炉次数少,降低了企业生产成本。为了达到上述目的,本技术解决其技术问题所采用的技术方案是如下设计的:熔炼炉的顶部有加料口,熔炼炉下部有溶液出口,熔炼炉下部的溶液出口与分离池之间由溶液槽连通,分离池的上部有渣料槽,分离池的下部有出料孔,出料 ...
【技术保护点】
一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉,其特征是:熔炼炉(1)的顶部有加料口(6),熔炼炉(1)下部有溶液出口(9),熔炼炉(1)下部的溶液出口(9)与分离池(3)之间由溶液槽(2)连通,分离池(3)的上部有渣料槽(7),分离池(3)的下部有出料孔(8),出料孔(8)的旁边有出料槽(4);塞杆(5)的一端插入出料孔8内。
【技术特征摘要】
1.一种在炉体外分离渣料的富氧侧吹熔炼炉,其特征是:熔炼炉(1)的顶部有加料口(6),熔炼炉(1)下部有溶液出口(9),熔炼炉(1)下部的溶液出口(9)与分离池(3)之间由溶液槽(2)连通,分离池(3)的上部有渣料槽(7),分离池(3)的下部有出料孔(8),出料孔(8)的旁边有出料槽(4);塞杆...
【专利技术属性】
技术研发人员:李建勋,李建汶,顾永惠,
申请(专利权)人:湖南建勋环保资源科技发展有限公司,
类型:新型
国别省市:湖南,43
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