高稳定的开式循环水系统液控蝶阀技术方案

技术编号:14752918 阅读:152 留言:0更新日期:2017-03-02 09:44
一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,将现有的平面空间布置的3个关反馈限位开关改为竖向排列,并重叠安装在机械指示盘的原关反馈位置上;将现有的25%、30%开度限位开关换成2个30%开度限位开关,并排安装在限位盘面上;保留开反馈限位开关位置不变,同时加大限位滑块面积;所述的3个关反馈限位开关、2个30%开度限位开关以及开反馈限位开关均连接所述的就地PLC控制系统的逻辑控制回路。其优点是:在有限空间内,对单点设计的保护开关进行了三取二改造,提高了保护动作的可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电力科学
,具体涉及一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀
技术介绍
我司的电厂用地为围海造地产生,一期设计4*660MW超超临界燃煤发电机组,单元机组开式循环水系统采用海水作为冷却介质。循环水系统即开式水系统,为凝汽器、真空泵提供开式循环冷却水,是机组稳定运行必不可少的先决系统之一。一个稳定可靠的循环水系统基本包括:性能良好的循环水泵,安全动作、位置稳定的液控蝶阀,以及一套保护策略合理、控制性能稳定可靠、操作便利的控制逻辑。因地处海域海风含盐量大,全年降雨多,夏季炎热高温,1-4号机组8台液控蝶阀阀门井内潮湿多盐,极易造成液控蝶阀故障,存在以下问题:1、液控蝶阀关反馈误报,闭锁关指令输出,引起液控蝶阀拒关,且DCS系统设计有:循泵运行且出口蝶阀关反馈延时15S跳闸保护,而此时液控蝶阀处于失控状态,造成循环水倒流,引起机组循环水断水,因我司循环水正常采用大联络方式运行,处理不及时可能引起全厂停电事故,运行中曾发生循泵误跳闸障碍;2、液控蝶阀就地PLC控制电源取自液压油泵380V动力电源,曾发生380V电源缺相或失电引起PLC失电、液控蝶阀失去监控异常;3、关反馈形成开关为单点保护,极易误动;4、因液控蝶阀就地控制柜露天布置,夏季气温炎热、太阳暴晒,液控蝶阀就地PLC卡件温度超标,使用点温枪监测达60℃,已达PLC极限温度,PLC液晶指示屏乱码报错。为了解决诸多故障因素,保障循环水系统安全,需要对液控蝶阀逻辑进行了优化、PLC供电回路进行设计、限位开关进行合理改造,从而彻底解决各类问题,使系统运行稳定、可靠。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,对液控蝶阀行程开关进行改进,位置布局进行优化,并加强行程开关的抗腐能力以及控制柜的通风能力,实现了系统设备的可靠运行。为了达到上述目的,本技术通过以下技术方案实现:一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,液控蝶阀设置在循环水泵出口,其由就地PLC控制系统进行逻辑控制,PLC控制系统接收DCS上位机的开阀和关阀指令,液控蝶阀包含一限位圆盘,限位圆盘外侧为限位盘面,限位盘面上设有机械指示盘,所述的液控蝶阀上安装有反馈装置,反馈装置包含3个平面空间控制的关反馈限位开关、25%、30%开度限位开关、开反馈限位开关以及限位滑块,其特征是:将平面空间布置的3个关反馈限位开关改为竖向排列,并重叠安装在机械指示盘的原关反馈位置上;将25%、30%开度限位开关换成2个30%开度限位开关,并排安装在限位盘面上;保留开反馈限位开关位置不变,同时加大限位滑块面积;所述的3个关反馈限位开关、2个30%开度限位开关以及开反馈限位开关均连接所述的就地PLC控制系统的逻辑控制回路。上述的高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,其中:就地PLC控制系统位于一就地控制柜内,在就地控制柜上开孔,在孔内设置排气扇及滤网。上述的高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,其中:所述的关反馈限位开关、30%开度限位开关以及开反馈限位开关均采用IP67级以上的全密封型限位开关,并在每个限位开关上涂抹密封胶。上述的高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,其中:就地控制柜电源采用双电源供电,第一路电源依次通过UPS设备以及APC模块给就地控制柜供电,第二路电源通过所述的APC模块给就地控制柜供电。本技术与现有技术相比具有以下优点:对液控蝶阀限位开关进行重新选型,使现场设备可靠性大幅提高;对PLC控制电源进行冗余设计,保证极端情况下的安全运行;在有限空间内,对单点设计的保护开关进行了三取二改造,提高了保护动作的可靠性;对PLC柜开孔,可抵御炎热天气。附图说明图1为本技术的液控蝶阀上反馈装置的安装结构示意图;图2为本技术的就地控制柜的电源连接结构示意图;图3为本技术的实施例中PLC控制逻辑回路中三取二控制回路的电路图。具体实施方式以下结合附图,通过详细说明一个较佳的具体实施例,对本技术做进一步阐述。现有的液控蝶阀设置在循环水泵出口,其由就地PLC控制系统进行逻辑控制,PLC控制系统接收DCS上位机的开阀和关阀指令,液控蝶阀包含一限位圆盘1用于测量行程,限位圆盘1外侧为限位盘面,限位盘面上设有机械指示盘,所述的液控蝶阀1上安装有反馈装置,反馈装置包含平面空间布置的3个关反馈限位开关3、25%、30%开度限位开关、开反馈限位开关2以及随限位圆盘转动用于触发上述限位开关的限位滑块5;如图1所示,本技术提出一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,将平面空间布置的3个关反馈限位开关3改为竖向排列,并重叠安装在机械指示盘的原关反馈位置上,对单点设计的保护开关进行三取二改造,提高保护动作的可靠性,将25%、30%开度限位开关换成2个30%开度限位开关4,并排安装在限位盘面上,以有效解决程控拒动的概率提高保护开关的动作正确率,保留开反馈限位开关2位置不变,同时加大限位滑块5面积;所述的3个关反馈限位开关3、2个30%开度限位开关4以及开反馈限位开关2均连接所述的就地PLC控制系统的逻辑控制回路。PLC控制系统的逻辑控制回路中包含一用于控制3个关反馈限位开关的3三取二控制回路,如图3所示,本实施例中使用的是节点信号组态三取二逻辑,其中包含第一关到位反馈71、第二关到位反馈72、第三关到位反馈73以及关到位输出8,第一关到位反馈71、第二关到位反馈72、第三关到位反馈73分别对应一个关反馈限位开关3。就地PLC控制系统位于一就地控制柜6内,在就地控制柜6上开孔,在孔内设置排气扇及滤网,以抵御夏季炎热天气。所述的关反馈限位开关3、30%开度限位开关4以及开反馈限位开关2均采用IP67级以上的全密封型限位开关,并在每个限位开关上涂抹密封胶。如图2所示,就地控制柜6电源采用双电源供电,第一路220KV电源依次通过UPS设备以及APC模块给就地控制柜6供电,第二路220KV电源通过所述的APC模块给就地控制柜6供电,使控制电源品质满足标准,避免失电的可能。进一步的,对液控蝶阀逻辑进行优化,在DCS画面中增加事故关闭按钮,保证异常工况下运行人员紧急操作的权限,具体是在运行DCS监视画面增加“X阀关”、“确认”组合按钮,当出现液控蝶阀实际全开而关反馈误发跳泵、关反馈提前动作而蝶阀未全关等情况时,点击“X阀关”、“确认”组合按钮,能够发出无任何闭锁条件的脉冲指令(脉冲长度根据液控蝶阀实际关闭时间测定:40s),并在就地液控蝶阀PLC逻辑中增加关反馈误发时的事故关闭指令回路,实现液控蝶阀的事故后备关闭,防止循环水断水导致机组跳闸、全厂停电。尽管本技术的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本技术的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本技术的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本技术的保护范围应由所附的权利要求来限定。本文档来自技高网...
高稳定的开式循环水系统液控蝶阀

【技术保护点】
一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,液控蝶阀设置在循环水泵出口,其由就地PLC控制系统进行逻辑控制,PLC控制系统接收DCS上位机的开阀和关阀指令,液控蝶阀包含一限位圆盘(1),限位圆盘(1)外侧为限位盘面,限位盘面上设有机械指示盘,所述的限位盘面上安装有反馈装置,反馈装置包含平面空间布置的3个关反馈限位开关(3)、25%、30%开度限位开关、开反馈限位开关(2)以及限位滑块(5),其特征在于:将平面空间布置的3个关反馈限位开关(3)改为竖向排列,并重叠安装在机械指示盘的原关反馈位置上;将25%、30%开度限位开关换成2个30%开度限位开关(4),并排安装在限位盘面上;保留开反馈限位开关(2)位置不变,同时加大限位滑块(5)面积;所述的3个关反馈限位开关(3)、2个30%开度限位开关(4)以及开反馈限位开关(2)均连接所述的就地PLC控制系统的逻辑控制回路。

【技术特征摘要】
1.一种高稳定的开式循环水系统液控蝶阀,液控蝶阀设置在循环水泵出口,其由就地PLC控制系统进行逻辑控制,PLC控制系统接收DCS上位机的开阀和关阀指令,液控蝶阀包含一限位圆盘(1),限位圆盘(1)外侧为限位盘面,限位盘面上设有机械指示盘,所述的限位盘面上安装有反馈装置,反馈装置包含平面空间布置的3个关反馈限位开关(3)、25%、30%开度限位开关、开反馈限位开关(2)以及限位滑块(5),其特征在于:将平面空间布置的3个关反馈限位开关(3)改为竖向排列,并重叠安装在机械指示盘的原关反馈位置上;将25%、30%开度限位开关换成2个30%开度限位开关(4),并排安装在限位盘面上;保留开反馈限位开关(2)位置不变,同时加大限位滑块(5)面积;所述的3个关反馈限位开关(3)、2个30...

【专利技术属性】
技术研发人员:费飞飞马亮刘鹏飞汉继红初光秦毅孙建军车金刚郭涛然李昆
申请(专利权)人:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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