一种降低酸耗的钛液生产方法技术

技术编号:10194829 阅读:267 留言:0更新日期:2014-07-10 02:10
本发明专利技术涉及一种降低酸耗的钛液生产方法,属于钛白粉生产技术领域。本发明专利技术的低酸耗的钛液生产方法,以钛矿为原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降过滤和结晶步骤;其改进之处在于,酸矿比为1.52-1.56;F值为1.88-1.98。本发明专利技术将酸矿比限定为1.52-1.56,此时钛矿能充分溶解且能有效降低酸耗,增加废酸的利用率,同时能保证钛液指标达到水解要求;另外还能提高钛液的产率。采用本发明专利技术的方法,黑区酸耗由使用废酸前的3.827降低至3.716,降低钛矿酸解时硫酸的消耗,降低了生产成本,同时,进一步回收利用了废酸,减轻了废酸处理的负担;另外钛液的产率由89.1%提高至91.7%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,属于钛白粉生产

技术介绍
硫酸法钛白粉生产是我国钛白粉生产厂家普遍使用的技术,其原理为:将钛铁粉与浓硫酸进行酸解反应生成硫酸氧钛,经水解生成偏钛酸,再经锻烧、粉碎即得到钛白粉产品;其工序包括粉碎、酸解、沉降、结晶、精滤、浓缩、水解、水洗、煅烧、包膜、包装。钛白粉生产水洗工序在生产时会产生大量的废酸,若不经处理,会造成环境污染;若进行处理,会增加公司生产成本。目前,钛矿采用硫酸法生产钛粉产生的废酸,其中一部分可以用于生产钛液时的酸解引发反应,其回收利用率为2~4t/罐废酸。大量的废酸需要公司采取废酸外卖的方式,进行消化。但因每日废酸产生量较大,废酸外卖面对极大的压力。在投酸量不变不影响酸解反应的情况下,降低酸解反应时的酸矿比。例:93%酸投酸量42吨,酸矿比由1.60降低至1.56,此时,投矿量由26.25吨增加至26.92吨,投矿量增加0.67吨。用同样多的93%酸,所反应的钛矿增加了,降低了单位钛矿的93%酸酸耗。但由于93%酸酸量不变,而钛矿量增加,酸解反应后,游离酸量减少,F值将降低,导致钛液不合格,达不到水解要求。【
技术实现思路
】本专利本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种低酸耗的钛液生产方法,以钛矿为原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降过滤和结晶步骤;其特征在于,酸解时的酸矿比为1.52‑1.56;浸取时加入废酸将F值调至1.88‑1.98;浸取在酸解反应完60‑180分钟后进行。

【技术特征摘要】
1.一种低酸耗的钛液生产方法,以钛矿为原料,采用固相硫酸法;包括酸解、浸取、沉降过滤和结晶步骤;其特征在于, 酸解时的酸矿比为1.52-1.56 ; 浸取时加入废酸将F值调至1.88-1.98 ;浸取在酸解反应完60-180分钟后进行。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,酸解时的酸矿比为1.52:1。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:王社李登鹏寻涛马学兵谢凤俊
申请(专利权)人:济南裕兴化工有限责任公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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