改进的烧结烟道降尘斗制造技术

技术编号:16384025 阅读:44 留言:0更新日期:2017-10-15 23:17
本实用新型专利技术公开了一种改进的烧结烟道降尘斗,包括锥形降尘斗,锥形降尘斗下部固定连接着方形降尘斗,方形降尘斗一侧壁上设置着检修人孔,方形降尘斗的底面中部竖向安装着一根直径300的钢管,钢管下端与双层卸灰阀相连通,钢管的上端伸至方形降尘斗底面上方200mm处。其结构简单,抗磨损效果好,易于维护。

【技术实现步骤摘要】
改进的烧结烟道降尘斗
本技术涉及一种改进的烧结烟道降尘斗。
技术介绍
烧结机烟道降尘斗普遍设计为方锥体,下部通过变径管连接卸灰阀,主要问题是底部狭窄磨损量大,磨损快,造成的漏风及对其下部卸灰阀的磨损影响很大,日常维护量大,对于没有加装插板阀的降尘装置,必须定修停风后才能进行维护,护难度也加大。本技术的目的在于提供一种改进的烧结烟道降尘斗,其结构简单,抗磨损效果好,易于维护。
技术实现思路
本技术的目的是这样实现的,一种改进的烧结烟道降尘斗,包括锥形降尘斗,锥形降尘斗下部固定连接着方形降尘斗,方形降尘斗一侧壁上设置着检修人孔,方形降尘斗的底面中部竖向安装着一根直径300的钢管,钢管下端与双层卸灰阀相连通,钢管的上端伸至方形降尘斗底面上方200mm处。本技术将原设计为方锥体改为上部锥体下部四方体构造,降尘斗底部与变径管连接改为直管,此方案解决了烧结烟道降尘斗磨损量大、磨损快造成烟道系统漏风及维护难度大维护量大的技术问题;烟道漏风大幅降低,维护量减少了80%以上,烧结机电耗较改造前降低了1.25kwh/t,降尘斗底子及变径管首次磨穿的使用时间从改造前的平均1年延长到3年以上,效果十分显著。附图说明下面将结合附图对本技术作进一步详细的说明。图1为本技术的主视结构示意图。具体实施方式一种改进的烧结烟道降尘斗,如图1所示,包括锥形降尘斗1,锥形降尘斗1下部通过筋板6固定连接着方形降尘斗2,方形降尘斗一侧壁上设置着检修人孔9,方形降尘斗的底面中部竖向安装着一根直径300的钢管4,钢管4下端与双层卸灰阀7相连通,钢管4的上端伸至方形降尘斗2底面上方200mm处。
改进的烧结烟道降尘斗

【技术保护点】
一种改进的烧结烟道降尘斗,包括锥形降尘斗,其特征是:锥形降尘斗下部固定连接着方形降尘斗,方形降尘斗一侧壁上设置着检修人孔,方形降尘斗的底面中部竖向安装着一根直径300的钢管,钢管下端与双层卸灰阀相连通,钢管的上端伸至方形降尘斗底面上方200mm处。

【技术特征摘要】
1.一种改进的烧结烟道降尘斗,包括锥形降尘斗,其特征是:锥形降尘斗下部固定连接着方形降尘斗,方形降尘斗一侧壁上设置着检修人孔,...

【专利技术属性】
技术研发人员:冶飞彭丹谭哲湘
申请(专利权)人:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
类型:新型
国别省市:新疆,65

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