一种好氧硝化/反硝化和絮凝技术处理垃圾渗滤液的方法技术

技术编号:1435099 阅读:203 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种好氧硝化/反硝化和混凝技术处理垃圾渗滤液的方法:该方法通过回流比、pH和DO值的调节,进行垃圾渗滤液的好氧生化、硝化/反硝化处理;并通过投加一定浓度、一定比例的聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰铵(PAM)进行生化后的混凝沉淀处理。该方法流程简单,投资省,运行费用低,使所处理的垃圾渗滤液可达到国家规定的三级排放标准。

【技术实现步骤摘要】

本方法涉及一种污水处理方法,具体说是一种利用好氧硝化/反硝化和混凝沉淀技术处理垃圾渗滤液的方法。
技术介绍
垃圾渗滤液是由垃圾堆埋、陈腐后,因雨水冲刷、自身渗沥而形成的渗出废水。垃圾渗滤液是一种水质水量变化大,微生物营养比例严重失调,重金属离子、氨氮含量高,臭味重,色度高的较难处理的高浓度有机废水;且随着垃圾填埋场场龄的增加,渗滤液BOD/COD值逐渐减少,C/N降低,处理难度增加。到目前为止,对垃圾渗滤液的处理方法均采用电化学、生化和物化等组合方法。如公开号为CN 1433978A的中国专利技术专利提出了电解脱氨氮→缺氧/好氧SBR→加氯消毒处理垃圾渗滤液的方法;公开号为CN 1478737A的中国专利技术专利提出了电解→陶瓷膜过滤→膜生物反应器(MBR)→反渗透的垃圾渗滤液处理方法;公开号CN 1736908A的中国专利技术专利提供的工艺如下氨吹脱→混凝沉淀→生物处理→膜处理(MBR)。上述方法均存在一定的缺陷电解法通过对废水直接以大电流电解,废水在大电流电解氧化、电凝聚、电气浮作用下,虽可去除高浓度有机污染物及氨氮,去浊、脱色、除重金属,但电流密度达8~15A,电耗较大,增加了处理成本;SBR虽可以通过厌氧和好氧条件的变化,达到脱除氨氮、降解COD的目的,但控制起来比较复杂;膜生物反应器(MBR)和反渗透(RO)法虽能达到较好的处理效果,但设备投资大,而且膜污染的问题至今尚未得到有效防止,膜组件不仅昂贵而且寿命仅为2~3年,这也导致了运行成本的增加;氨吹脱法是运用物化法去除氨氮,很大程度上是将水中的氨吹脱到大气中去,除消耗大量药剂氢氧化钠(NaOH)和酸外,还容易造成大气的二次污染。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种生化效率高,工艺流程简单,投资和运行成本低的垃圾渗滤液的处理方法。本专利技术采用同步硝化反硝化技术(SND)处理垃圾渗滤液,可以使硝化和反硝化在同一设备中进行。整个脱氮过程在高溶解氧条件下进行,生化、硝化、反硝化反应同时,生化反应速度加快,因此比一般SND技术效率更高。垃圾渗滤液的高氨氮浓度、高CODCr浓度,且低BOD5/CODCr比值和低磷含量使渗滤液难以生化处理。我们实现的生化法除氨氮是一种降解法除氨,经好氧硝化反硝化直接还原为N2,去除效率高,进水达1700mg/L的氨氮经过一段曝气处理即能达标排放。本专利技术提供的方法为将垃圾渗滤液引入全混式曝气池,处理后在引入推流式曝气池,处理后的部分渗滤液回流到全混式曝气池,出水再经过絮凝沉淀后排放。其特征为a.以1m3/h的流量将垃圾渗滤液引入全混式曝气池,控制池内DO在1~2mg/L,pH在7~8,停留时间控制在60~100h。b.控制推流式曝气池内DO在3~5mg/L,pH在7~8,含磷量4~5mg/L,停留时间控制在80~120h。推流式曝气池出水CODCr浓度为800~1000mg/L,氨氮浓度小于5mg/L。c.推流式曝气池出口部分泥水混合液回流到全混式曝气池,回流比200%~300%。d.二沉池中的污泥部分回流到全混流曝气池,回流比200%~300%。e.经絮凝处理后,出水CODCr浓度为400~500mg/L本专利技术所述的垃圾渗滤液的处理工艺流程简图示于附图1。在利用好氧硝化/反硝化方法处理垃圾渗滤液的过程中,主要解决了以下难题1.作为好氧硝化/反硝化活性污泥的驯化,其首要条件为驯化初期的氨氮浓度要控制在120mg/L以下,并补充部分炭源、磷源(包括葡萄糖、粪便水、三聚磷酸钠),逐步提高加入垃圾渗滤液的流量。2.整个脱氮过程在高溶解氧条件下,生化、硝化、反硝化反应同时进行,反硝化需要的部分炭源直接从垃圾渗滤液中摄取,使得生化去除有机物的负荷降低,有利于生化过程。3.简化pH调节。在硝化/反硝化脱氮处理过程中,硝化过程产酸,需要加碱调节合适的pH;反硝化过程产碱,需要加酸调节合适的pH。本技术采用同步硝化/反硝化脱氮,使硝化过程产酸和反硝化过程产碱相互抵消,简化pH调节,减少了化学药品的消耗。4.本技术运行期间,入水氨氮浓度高达1700mg/L,系统仍能正常运行,解决了高浓度氨氮废水生物处理的难题。本专利技术具有以下优点和效果通过驯化好氧硝化/反硝化污泥,在较高溶解氧运行的推流式曝气池直接处理渗滤液(DO>2.0~5.0mg/L),pH7~8,无须添加磷盐,在少量添加碳源(每天0.2kg葡萄糖/t渗滤液)的情况下,经过近3年的运行,渗滤液进水CODCr和氨氮平均浓度分别为3000~8000mg/L和600~1700mg/L以上,无须稀释或其他预处理,经曝气池处理,二沉池出水平均浓度CODCr800~1000mg/L,氨氮小于5mg/L。结合混凝沉淀处理,CODCr300~400mg/L,去除率可以达到90%以上。附图说明垃圾渗滤液由潜污泵输送至全混流曝气池,处理后的出水通过溢流进入推流式曝气池,推流式曝气池出口的废水部分回流到全混流曝气池;二沉池中的污泥部分回流到全混流曝气池,二沉池出水进行絮凝沉淀后排放。具体实施实例下面结合实施实例对本专利技术做进一步描述。对于一座日填埋100吨垃圾的垃圾填埋场,日处理垃圾渗滤液24~30吨,CODCr浓度为3000~9000mg/L,氨氮浓度约为600~1700mg/L。主要采用以下步骤进行处理1.垃圾渗滤液由潜污泵输送至全混流曝气池,停留时间控制在60~100h,pH7~8,DO0.1~0.5mg/L;2.处理后的出水通过溢流进入推流式曝气池,,停留时间控制在80~120h,pH7~8,DO2~5mg/L;3.推流式曝气池出口的废水部分回流到全混流曝气池;4.二沉池中的污泥部分回流到全混流曝气池,回流比200%~300%;5.二沉池出水进行絮凝沉淀后排放。实施例1~3垃圾填埋场运行半年,渗滤液处理结果,缺氧池DO=0.1~0.5mg/L,pH=7~8,回流比200~300%;缺氧池HRT=60h,推流式曝气池HRT=80h。 实施例4~6垃圾填埋场运行3年,渗滤液处理结果,缺氧池DO=0.1~0.5mg/L,pH=7~8,回流比200~300%;缺氧池HRT=100h,推流式曝气池HRT=120h。 权利要求1.一种垃圾渗滤液处理工艺,其特征在于利用好氧硝化/反硝化和混凝沉淀技术处理垃圾渗滤液,垃圾渗滤液直接进入全混式曝气池,再进入推流式曝气池,出口部分泥水混合液回流到全混式曝气池,出水经二沉池分离后,部分污泥回流到全混式曝气池,二沉池出水经混凝沉淀后排放。2.根据权利要求1所述垃圾渗滤液处理工艺,其特征在于全混式曝气池内DO在1~2mg/L,pH在7~8,停留时间控制在60~100h。3.根据权利要求1所述垃圾渗滤液处理工艺,其特征在于推流式曝气池内DO在3~5mg/L,pH在7~8,含磷量4~5mg/L,停留时间控制在80~120h。4.根据权利要求1所述垃圾渗滤液处理工艺,推流式曝气池出口部分泥水混合液回流到全混式曝气池,回流比200%~300%。5.根据权利要求1所述垃圾渗滤液处理工艺,二沉池中的污泥部分回流到全混流曝气池,回流比200%~300%。全文摘要本专利技术公开了该方法通过回流比、pH和DO值的调节,进行垃圾渗滤液的好氧生化、硝化/反硝化处理;并通本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种垃圾渗滤液处理工艺,其特征在于利用好氧硝化/反硝化和混凝沉淀技术处理垃圾渗滤液,垃圾渗滤液直接进入全混式曝气池,再进入推流式曝气池,出口部分泥水混合液回流到全混式曝气池,出水经二沉池分离后,部分污泥回流到全混式曝气池,二沉池出水经混凝沉淀后排放。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:汪苹冯旭东王斌杨志潘登由雪峰李志军
申请(专利权)人:北京工商大学
类型:发明
国别省市:11[]

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