一种控制硼钢中硼含量的方法技术

技术编号:12986324 阅读:72 留言:0更新日期:2016-03-04 12:59
本发明专利技术公开了一种控制硼钢中硼含量的方法,该方法包括:在转炉出钢量为总出钢量的2/5-1/2时加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03-0.05%;在出钢结束后进行钢包顶渣脱氧:向钢包渣面加入渣改制剂、底吹搅拌3-5分钟、钢包在线底吹流量控制为每路400-600NL/min,将钢水中FeO和MnO两者质量百分含量之和控制为小于等于5%;在钢水精炼过程中,当钢水中Als的质量百分含量达到0.020~0.040%且Als与Alt的质量比值大于0.85时,通过硼铁对钢水中的B成分进行调整,将B的质量百分含量控制为0.0009~0.0015%,使得钢中B的吸收率为80~85%。通过上述技术方案,解决了现有技术中硼钢含硼量超出控制范围的技术问题,提高了硼钢的性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及炼钢
,特别涉及。
技术介绍
在钢中添加少量的硼元素,其目的是为了获得优良的钢材机械性能,节约大量贵重稀有金属元素,但由于钢中加入了微量硼元素,大大增加了钢的裂纹敏感性。而对于硼钢的生产,由于硼的收得率较低且不稳定,造成各炉次之间硼含量偏差较大,最终表现为连铸坯角部横裂纹缺陷的控制不稳定,性能差别大。影响硼控制稳定性的其中一个主要原因是:钢中氧、氮含量直接影响硼的吸收率,氧造成硼的氧化,氮易与硼化合生成氮化硼,影响硼的使用效果。因为钢中的硼只有以酸溶硼的形式存在,才能发挥硼的作用,钢中的氧、氮含量高时,易生成硼反应物导致硼含量过大对钢的性能不利;钢中的氧、氮含量不稳定,直接导致硼的回收不稳定。现有技术中,由于钢中氧、氮含量通常较高,容易生成硼反应物导致硼含量过大而超出控制范围,致使钢的性能下降。可见,现有技术中的硼钢存在硼含量超出控制范围的技术问题。
技术实现思路
本专利技术实施例提供,用于解决现有技术中硼钢含硼量超出控制范围的技术问题。本申请实施例提供,所述方法包括:在转炉出钢量为总出钢量的2/5-1/2时加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03-0.05% ;在出钢结束后进行钢包顶渣脱氧:向钢包渣面加入渣改制剂、底吹搅拌3-5分钟、钢包在线底吹流量控制为每路400-600NL/min,将钢水中FeO和MnO两者质量百分含量之和控制为小于等于5% ;在钢水精炼过程中,当钢水中Als的质量百分含量达到0.020?0.040%且Als与Alt的质量比值大于0.85时,通过硼铁对钢水中的B成分进行调整,将B的质量百分含量控制为0.0009?0.0015%,使得钢中B的吸收率为80?85%。可选的,所述方法还包括:在出钢量为总出钢量的1/5时加入石灰和萤石,石灰的加入量为1.5-3Kg/吨钢,萤石的加入量为0.5-0.8Kg/吨钢。可选的,所述方法还包括:在出钢过程中,打开钢包的双路底吹氩气搅拌,每路底吹流量控制在300-400NL/min。可选的,所述渣改制剂包括:铝渣球、缓释脱氧剂及铝渣;所述渣改制剂的加入量为 0.3-0.5kg/ 吨钢。可选的,所述硼铁中B的质量百分含量为17?19%,粒度5?30mm。可选的,所述铝铁的加入量为3.5-5.5kg/吨钢。可选的,所述硼铁的加入量为0.07-0.09kg/吨钢。本申请实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果:通过在出钢量2/5-1/2时加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03-0.05%以降低钢水的氧化性;出钢结束后向渣面加入渣改制剂,同时提高底吹流量搅拌,进行钢包顶渣脱氧,实现渣中(FeO+MnO) < 5%,采用全程底吹氩气和渣洗工艺降低了钢中的氧、氮含量,再在钢水中Als的质量百分含量达到0.020?0.040%且Als与Alt的质量比值大于0.85时,通过硼铁对钢水中的B成分进行调整,将B的质量百分含量控制为0.0009?0.0015%,使得钢中B的吸收率为80?85%,从而解决了现有技术中硼钢含硼量超出控制范围的技术问题,提高了硼钢的性能,并且上述控制方法不局限于采用LF炉精炼工艺,降低了生产消耗,节约了生产成本。【附图说明】图1为本申请实施例提供的的流程示意图。【具体实施方式】在本申请实施例提供的技术方案中,通过在出钢早期加入铝铁脱氧,保证钢中有一定的酸溶铝以降低钢中氧化性,并在出钢结束后向渣面加入渣改制剂,同时提高底吹流量搅拌,进行钢包顶渣脱氧,以降低钢中氧、氮含量,从而减少硼反应物的生成,进而解决现有技术中硼钢含硼量超出控制范围的技术问题,提高硼钢的性能。下面结合附图对本申请实施例技术方案的主要实现原理、【具体实施方式】及其对应能够达到的有益效果进行详细的阐述。实施例请参考图1,本申请实施例提供,该方法包括:步骤101:在转炉出钢量为总出钢量的2/5-1/2时加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03-0.05% ;步骤102:在出钢结束后进行钢包顶渣脱氧:向钢包渣面加入渣改制剂、底吹搅拌3-5分钟、钢包在线底吹流量控制为每路400-600NL/min,将钢水中FeO和MnO两者质量百分含量之和控制为小于等于5% ;步骤103:在钢水精炼过程中,当钢水中Als的质量百分含量达到0.020?0.040%且Als与Alt的质量比值大于0.85时,通过硼铁对钢水中的B成分进行调整,将B的质量百分含量控制为0.0009?0.0015%,使得钢中B的吸收率为80?85%。本申请实施例在执行步骤101之前,还在出钢过程中加入小粒石灰和萤石,以进一步提高精炼渣的碱度,保证碱度在6.0-7.0。具体的,在转炉出钢量为总出钢量的1/5时加入小粒石灰和萤石,小粒石灰的加入量为每吨钢1.5_3Kg,萤石的加入量为每吨钢0.5-0.8Kg0接着,在转炉出钢量为总出钢量的2/5-1/2时执行步骤101加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03-0.05%,以减少精炼调铝量。其中,铝铁的加入量具体可以为3.5-5.5kg/吨钢。在出钢过程中,本申请实施例中的钢水可以采用LD(即指氧气顶吹转炉炼钢法)转炉顶底复吹吹炼,打开钢包的双路底吹氩气搅拌,每路底吹流量控制在300-400NL/min,以实现加入小粒石灰的熔化和钢水成分尽快混合均匀。同时,出钢采用滑板挡渣,控制下渣量。出钢结束后执行步骤102进行钢包顶渣改制:出钢结束后向钢包渣面加入渣改制剂0.3-0.5kg/吨钢,底吹搅拌3-5分钟,在线底吹流量400-600NL/min (每路),进行钢包顶渣脱氧,控制渣中顶渣(FeO+MnO) ( 5% ;钢包底吹氩气搅拌3min后取钢水样,并尽快送化验室分析成分,作为精炼调整成分的参考。其中,渣改制剂具体可以为铝渣球、缓释脱氧剂、铝渣以及其它用于渣脱氧的铝制品。由于在出钢早期即加入渣料,并保证钢中有一定的酸溶铝,因此通过出钢过程钢流的冲击和底吹氩气的搅拌,就能够提高渣洗脱硫效果并降低钢中氧化性。出钢过程采用滑板挡渣,控制下渣量,出钢结束向渣面加入渣改制剂,同时提高底吹氩气流量搅拌,进行钢包顶渣脱氧,实现渣中顶渣(FeO+MnO) < 5%,采用全程底吹氩气和渣洗工艺降低了钢中的、含量。进一步的,将钢水吊至精炼处理,精炼处理4?5分钟以后取样、测温,作为精炼到站成分、到站温度。然后先根据不同钢种精炼到站温度要求,将钢水温度调整到要求范围;再根据到站取样分析结果,进行、、、等元素合金化,待除以外的成分调整合格后,获得钢当前第1页1 2 本文档来自技高网...
一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/24/CN105369010.html" title="一种控制硼钢中硼含量的方法原文来自X技术">控制硼钢中硼含量的方法</a>

【技术保护点】
一种控制硼钢中硼含量的方法,其特征在于,所述方法包括:在转炉出钢量为总出钢量的2/5‑1/2时加入铝铁脱氧,将钢水脱氧完全后酸溶铝的质量百分含量控制为0.03‑0.05%;在出钢结束后进行钢包顶渣脱氧:向钢包渣面加入渣改制剂、底吹搅拌3‑5分钟、钢包在线底吹流量控制为每路400‑600NL/min,将钢水中FeO和MnO两者质量百分含量之和控制为小于等于5%;在钢水精炼过程中,当钢水中Als的质量百分含量达到0.020~0.040%且Als与Alt的质量比值大于0.85时,通过硼铁对钢水中的B成分进行调整,将B的质量百分含量控制为0.0009~0.0015%,使得钢中B的吸收率为80~85%。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王朝斌单庆林景财良彭国仲王雷川陈玉鑫黄财德安超黄俊
申请(专利权)人:首钢京唐钢铁联合有限责任公司
类型:发明
国别省市:河北;13

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