采煤机液压系统技术方案

技术编号:4032828 阅读:211 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术属于采煤机的技术领域,具体涉及一种采煤机液压系统,解决了现有采煤机液压系统油温过高,故障频繁发生,造成采煤机停机率增加、出煤量降低的问题。采煤机液压系统,其油泵出口连接蓄能器,蓄能器连接减压阀,然后连接制动器;蓄能器出口还与互相并联的各油缸工作组连接,各油缸工作组的出油口通过出油管直接与冷却器入口相连接,冷却器出口与油箱连接;油泵、先导溢流电磁换向阀、油箱形成卸荷回路。本发明专利技术具有如下有益效果:执行元件非工作时泵处于卸荷状态;原系统工作循环温度在85~100℃,现系统为25~40℃;原系统万吨煤故障为0.5小时,现系统为0.1小时,显然故障率降低了80%,提高了采煤机的开机率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于采煤机的
,具体涉及一种采煤机液压系统
技术介绍
长期以来60(Tl200Kw电牵引采煤机,泵站系统油温过高(90° C左右)。井下 使用期间,液压系统故障频繁发生,最后走进修复_停机_再修复_再停机的恶性循环怪圈 内,最终,造成采煤机停机率增加,出煤量降低。另外经常拆装系统造成接头密封损坏后而 将空气带入将会导致系统中更大的故障。液压系统产生的热量,主要包括泵和马达的功率损失、溢流阀的溢流损失、液流通过阀及管道的压力损失所产生的热量。如图1所示,为现有采煤机的液压原理图,造成现有采煤机液压系统存在上述问 题的原因分析如下1、采煤机在一般情况下,运动到刮板输送机,机头或机尾时,才将处于两位置的左右摇 臂,进行互换采高、卧底状态,所占用的时间,仅仅为整个采煤机割煤总时间的5%左右,而 泵输出的油液却始终进行大循环状态,这样存在下列几个问题 1.1、油液流经三个手动换向阀阀芯时,由公式 3* Δ P 局=3* γ ξ V2xl(T4/2xg (Kg/cm2)不难看出,当通径由大骤然变成小孔和缝隙,流动的液体会被这些小孔和缝隙,产生巨 大的局部压力损失和较强的阻力本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种采煤机液压系统,包括油箱(11)、油泵(10)以及若干油缸工作组,所述的油缸工作组包括左调高油缸工作组和右调高油缸工作组,左调高油缸工作组包括左调高油缸(1)以及与左调高油缸(1)连接的手液动换向阀和电磁换向阀,右调高油缸工作组包括右调高油缸(2)以及与右调高油缸(2)连接的手液动换向阀和电磁换向阀,其特征在于油泵(10)出口连接蓄能器(20),蓄能器(20)连接减压阀(22),然后连接制动器(3);蓄能器(20)出口还与互相并联的各油缸工作组连接,各油缸工作组的出油口通过出油管直接与冷却器(18)入口相连接,冷却器(18)出口与油箱(11)连接;油泵(10)、先导溢流电磁换向阀(21)以...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:樊二村
申请(专利权)人:太原矿山机器集团有限公司
类型:发明
国别省市:14[中国|山西]

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