一种深孔爆破装药密度可控的装药器制造技术

技术编号:38930537 阅读:13 留言:0更新日期:2023-09-25 09:35
一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体、气源控制模块;气源控制模块包括减压模块、流量控制模块;减压模块中,减压阀和药桶之间设置有过滤器,防止药桶中的炸药进入减压阀内,解决了因炸药进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;在减压阀与气管之间设置了油水分离器,用于滤除气源中的油、水及碎石,解决了因碎石进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;流量控制模块设置有可调节流阀,用于调整进入排药阀的空气流量,以适应不同装药密度的需求,更容易控制地下深孔采矿爆破时的装药密度,使深孔采矿爆破装药密度实现稳定、可控,从而使深孔爆破成本的得以降低,同时爆破后矿石的大块率也得到了良好控制。的大块率也得到了良好控制。的大块率也得到了良好控制。

【技术实现步骤摘要】
一种深孔爆破装药密度可控的装药器


[0001]本技术涉及采矿爆破用设备
,具体涉及一种深孔爆破装药密度可控的装药器。

技术介绍

[0002]地下深孔采矿爆破时,装药密度对于爆破成本及爆破后矿石的大块率有决定性影响。随着爆破理论、岩石结构力学、岩石动力学、揭伤力学、断裂力学和计算机模拟爆破技术的发展和应用,对地下深孔采矿爆破的布孔方式、装药密度、起爆方式、间隔时间均有较好的理论指导和实践经验积累,但在地下深孔采矿爆破实际实施时,由于实际装药密度控制不良,始终使深孔爆破成本居高不下,同时爆破后矿石的大块率也得不到良好控制;究其原因,在于现有装药器在实际使用时,由于装药气压控制不良所导致;而装药器装药气压控制不良的原因有两个:一、现有装药器的减压阀是通过气管直接与药桶的内腔连通,在实际装药过程中,药桶内腔的炸药由于各种原因(如气管意外脱落失压)会进入减压阀,造成减压阀内结构腐蚀,导致减压阀工作不良,从而无法稳定控制减压后的气压;二、装药器在实际工作时,压缩空气是通过气管连接至约200米外的空气压缩泵,气管在未连接上装药器之前,是随意放置在采矿巷道的地面,因此会有碎石进入气管中,当气管连接到装药器之后,气管中的碎石会随气流进入减压阀中,也导致减压阀工作不良,从而无法稳定控制减压后的气压。
[0003]另外,现有装药器对装药密度的控制,是通过调整装药器工作气压来实现,调整装药工作气压对炸药从药桶中进入排药阀的速度进行控制,但送药风流的速度和压力则无法控制,完全由气源决定,因此实际作业时装药密度的控制对装药作业人员的经验要求较高,当装药作业人员经验不足无法很好掌握拔管速度时,即使在装药器工作气压稳定的情况下,由于送药风流的速度和压力不稳定,也会出现无法准确控制装药密度的问题。
[0004]因此,如何改善现有装药器,保证装药器工作气压稳定可靠、及降低对装药作业人员的经验要求,是确保地下深孔采矿爆破装药密度稳定、可控,降低爆破成本和控制爆破后矿石大块率的关键问题。

技术实现思路

[0005]为了克服
技术介绍
中的不足,本技术公开了一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体及设置于该装药器本体上的气源控制模块;气源控制模块包括减压模块、流量控制模块;其中减压模块中,在减压阀和药桶之间设置了过滤器,防止药桶中的炸药进入减压阀内,从而解决了因炸药进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;另外在减压阀与气管之间设置了油水分离器,用于滤除压缩空气中的油、水及碎石,防止碎石进入减压阀内,从而解决了因碎石进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;其中流量控制模块设置有可调节流阀,用于调整进入排药阀的空气流量,装药器工作时,其工作气压和送药风流的流量和压力均可调整控制,因此降低了实际作业时装药密度对装药作业人员的经验要
求,可以更容易控制地下深孔采矿爆破时的装药密度。
[0006]为了实现所述技术目的,本技术采用如下技术方案:一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体,装药器本体包括药桶及固定设置在药桶底部的排药阀;药桶上固定设置有气源控制模块,气源控制模块的进气口连通至空压机;气源控制模块包括减压模块、流量控制模块,减压模块的出气口通过气管连通至药桶,流量控制模块的出气口连通至排药阀;其中减压模块中设置了过滤器油水分离器,防止炸药和碎石进入减压阀内;其中流量控制模块设置了可调节流阀,用于调整进入排药阀的空气流量,保证装药过程中送药风流的稳定性,因此降低了实际作业时装药密度对装药作业人员的经验要求,可以更容易控制地下深孔采矿爆破时的装药密度。
[0007]进一步的,减压模块包括油水分离器、减压阀、过滤器、装药器开关阀;油水分离器、减压阀、过滤器、装药器开关阀通过气管依次连通。
[0008]进一步的,流量控制模块包括节流阀、送药开关阀;节流阀、送药开关阀通过气管顺序连接;节流阀进气口通过气管连接至减压模块的减压阀后端。
[0009]优选的,减压模块包括油水分离器、单向阀、减压阀、过滤器、装药器开关阀、储能器;油水分离器、单向阀、减压阀、过滤器、装药器开关阀通过气管依次连通,储能器通过气管连接至单向阀后端;在减压模块中设置储能器后,即使装药器在工作过程中由于各种原因失去压缩空气源后,装药器仍能稳定保持工作气压工作一段时间,确保正在进行装药的炮孔中的装药工作持续进行,防止同一炮孔因气源中断造成的装药工作不连续,而导致的装药密度波动问题。
[0010]进一步的,减压阀后端还连接有气压表,用于指示装药器的实际工作压力。
[0011]优选的,油水分离器前端还连接有总开关阀,气源控制模块在连接气源后,缓慢打开总开关阀,可避免气压瞬时升高对气源控制模块造成的冲击,延长气源控制模块的使用寿命。
[0012]由于采用如上所述的技术方案,本技术具有如下有益效果:本技术公开的一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体及设置于装药器本体上的气源控制模块;气源控制模块包括减压模块、流量控制模块;其中减压模块中,在减压阀和药桶之间设置了过滤器,防止药桶中的炸药进入减压阀内,从而解决了因炸药进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;另外在减压阀与气管之间设置了油水分离器,用于滤除压缩空气中的油、水及碎石,防止碎石进入减压阀内,从而解决了因碎石进入减压阀内而导致的减压阀失效问题;其中流量控制模块设置有可调节流阀,用于调整进入排药阀的空气流量,装药器工作时,其工作气压是固定的,即炸药从药桶进入排药阀的速度是恒定的,炸药在孔中的堆积密度仅与进入排药阀的空气流量一个因素相关,因此降低了实际作业时装药密度对装药作业人员的经验要求,可以更容易控制地下深孔采矿爆破时的装药密度;该技术深孔爆破装药密度可控的装药器的实施,使深孔采矿爆破装药密度实现稳定、可控,从而使深孔爆破成本的得以降低,同时爆破后矿石的大块率也得到了良好控制。
附图说明
[0013]图1为深孔爆破装药密度可控的装药器结构示意图;
[0014]图2为实施例一的气源控制模块原理示意图;
[0015]图3为实施例一的减压模块原理示意图;
[0016]图4为实施例一的流量控制模块原理示意图;
[0017]图5为实施例二的减压模块原理示意图;
[0018]图6为实施例三的减压模块原理示意图。
[0019]图中:1、装药器本体;1.1、药桶;1.2、排药阀;2、气源控制模块;2.1、减压模块;2.1.1、油水分离器;2.1.2、减压阀;2.1.3、过滤器;2.1.4、装药器开关阀;2.1.5、单向阀;2.1.6、储能器;2.1.7、总开关阀;2.2、流量控制模块;2.2.1、节流阀;2.2.2、送药开关阀。
具体实施方式
[0020]通过下面的实施例可以详细的解释本技术,公开本技术的目的旨在保护本技术范围内的一切技术改进。
实施例一:
[0021]参见说明书附图1、2、3、4:一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体1,装药器本本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种深孔爆破装药密度可控的装药器,包括装药器本体(1),装药器本体(1)包括药桶(1.1)及固定设置在药桶(1.1)底部的排药阀(1.2);其特征是:药桶(1.1)上固定设置有气源控制模块(2),气源控制模块(2)的进气口连通至空压机;气源控制模块(2)包括减压模块(2.1)、流量控制模块(2.2),减压模块(2.1)的出气口通过气管连通至药桶,流量控制模块(2.2)的出气口连通至排药阀(1.2)。2.根据权利要求1所述深孔爆破装药密度可控的装药器,其特征是:减压模块(2.1)包括油水分离器(2.1.1)、减压阀(2.1.2)、过滤器(2.1.3)、装药器开关阀(2.1.4);油水分离器(2.1.1)、减压阀(2.1.2)、过滤器(2.1.3)、装药器开关阀(2.1.4)通过气管依次连通。3.根据权利要求2所述深孔爆破装药密度可控的装药器,其特征是:流量控制模块(2.2)包括节流阀(2.2.1)、送药开关阀(2....

【专利技术属性】
技术研发人员:贾俊杰段二章唐益首徐洲任明魏守岩李德鹏孙良郭毅郭楠
申请(专利权)人:河南金源黄金矿业有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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