400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法技术

技术编号:32537360 阅读:15 留言:0更新日期:2022-03-05 11:33
本发明专利技术涉及400系钢种生产技术领域,尤其涉及400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法。1)除油区物料选用:采用液体脱脂剂;2)工艺参数调整:A、将除油区油水分离器参数调整为6000S一次,排油时间延长至10min以上;B、溢流频率为每天3次以上,每次30min以上;C、碱液温度控制在75~85℃,清洗水温控制在70~80℃;D、清洗段加水量控制在4500~5500m3/h;E、循环桶碱液浓度控制在1.5~2.5g/L;3)生产设备改进;4)生产前设备清理流程。本发明专利技术能有效改善400系钢种一类腐蚀缺陷,使腐蚀降级率为0%。使腐蚀降级率为0%。使腐蚀降级率为0%。

【技术实现步骤摘要】
400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法


[0001]本专利技术涉及400系钢种生产
,尤其涉及400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法。

技术介绍

[0002]400系钢种是鞍钢重点开发特色产品,它具有优越的耐蚀性、高表面质量等优点,广泛应用于电梯、家电、城市景观等高档装饰行业,近年来具有厚度薄、耐冲压性能好、利用率高、产品附加值高等特点的400系不锈钢二次冷轧材受到市场追捧,需求逐年增大,客户对该产品的表面要求极高,带钢表面不能有色差等图像类的缺陷,对生产企业的质量控制水平带来挑战。
[0003]冷轧部退火酸洗线早期设计主要满足生产200系及300系不锈钢,近年来为与市场需求相匹配,转型测试生产400系钢种,其中409钢种在2017年9月开始频繁出现不明原因的点状腐蚀缺陷,至2018年3月连续7个月降级率持续上升至11%。

技术实现思路

[0004]为了克服上述现有技术的不足,本专利技术提供一种400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法。能有效改善400系钢种一类腐蚀缺陷,使腐蚀降级率为0%。
[0005]为了达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案实现:
[0006]400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法,具体包括:
[0007]1)除油区物料选用:
[0008]采用液体脱脂剂;
[0009]2)工艺参数调整:
[0010]A、将除油区油水分离器参数调整为6000S一次,排油时间延长至10min以上;
[0011]B、溢流频率为每天3次以上,每次30min以上;
[0012]C、碱液温度控制在75~85℃,清洗水温控制在70~80℃;
[0013]D、清洗段加水量控制在4500~5500m3/h;
[0014]E、循环桶碱液浓度控制在1.5~2.5g/L;
[0015]F、控制洗泵压力≤2.0bar;
[0016]G、生产1.4mm以上厚板打补丁时,限制头端补丁焊道经过除油区时的速度为15mpm;
[0017]3)生产设备改进:
[0018]A、除油区清洗段清洗槽通过管道与排水槽相连,排水槽内设有弓形过滤网,排水槽通过管道与循环桶相连;
[0019]B、在除油区清洗段后,除油区干燥机前设置吹扫装置;所述吹扫装置包括多排上部空气喷嘴与一排或多排下部空气喷嘴;上部空气喷嘴设置在钢带上方,下部空气喷嘴设置在钢带下方;
[0020]4)生产前设备清理流程:
[0021]A、生产400系钢种前,将除油区循环桶、清洗槽、过滤网与油水分离器的水全部排空;
[0022]B、除油区槽盖打开,喷杆全部取出清洗;
[0023]C、用水管冲洗碱洗段、刷洗段、清洗段的槽子内部,若底部油泥或衬纸过多,需人员使用工具进入槽内进行清除;
[0024]D、拆下除油区后面的压缩空气喷嘴,确认喷嘴孔洞无堵塞,确认压缩空气压力正常,并清理压缩空气过滤网;
[0025]E、检查并确认除油区所有挤压辊辊面无损坏,转动无卡阻,生产400系钢种前,更换最后两组挤压辊;挤压辊更换完成后,将辊面擦拭干净,避免粘有油污转印至钢带表面;
[0026]F、提将刷洗段及清洗段水循环加热,温度在控制在工艺标准内,干燥机温度控制在120~130℃;
[0027]G、产线启动前,检查所有管路阀门是否为正常状态。
[0028]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0029]本专利技术通过在工艺参数调整、设备改造、生产前清理设备流程、物料选用等方面采取多种举措进行改善后,近两年因水质原因导致腐蚀降级的频率得到很大的改善。
附图说明
[0030]图1是本专利技术除油区清洗段设备结构示意图;
[0031]图2是本专利技术吹扫装置结构示意图;
[0032]图3是本专利技术降级推移图。
[0033]图中:1

循环桶 2

接水槽 3

过滤网 4

清洗槽 5

上部空气喷嘴 6

下部空气喷嘴 7

钢带
具体实施方式
[0034]下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步说明:
[0035]实施例:
[0036]鞍钢冷轧部退火酸洗线早期设计主要满足生产200系及300系不锈钢,近年来为与市场需求相匹配,转型测试生产400系钢种,其中409钢种在2017年9月开始频繁出现不明原因的点状腐蚀缺陷,至2018年3月连续7个月降级率持续上升至11%。产线组建腐蚀攻关小组,查找判断为除油区钢带表面残留油污经炉区退火后产生腐蚀,后续通过在工艺参数调整、设备改造、生产前清理设备流程、物料选用等方面采取多种举措进行改善,经过两年时间不断追踪一类腐改善测试计划,如今已经取得一年内8个月腐蚀降级率为0%的有效成果。
[0037]如图1

3所示,409钢种一类腐蚀缺陷改善方法,具体包括:
[0038](一)除油区物料选用
[0039]目前,409钢种产线普遍使用固体脱脂剂,导致连续4个月出现一类腐蚀降级,查找原因为固体脱脂剂搅拌不均且难稀释,钢带表面仍然没有洗干净附着有油污。本专利技术采用液体脱脂剂,搅拌均匀且易稀释,钢带表面清洗干净,不再油污。
[0040](二)工艺参数调整
[0041]1、生产时蹲点式观察除油区油水分离器水质状况及排油效果,发现排油频率长且排放时间段,积油过后无法完全排出槽外。经测试后将油水分离器参数由9000S调整为6000S一次,排油时间由5min延长至10min。
[0042]2、除油区碱液循环桶表面油污改善,将溢流频率每天2次溢流时间长20min,更改为每天3次每次溢流时间延长至30min。
[0043]3、钢带表面黏附有小油珠,也是导致点状腐蚀出现的原因之一,避免油珠黏附的方法是通过提高碱液及清洗水的温度来改善,碱液温度由70~75℃提高至75~85℃,清洗水温提高至70℃~80℃。
[0044]4、调整清洗段加水量加大至4500m3/h~5500m3/h,清洗段槽内水保持满出,使清洗水可以一直溢流,保证表面无积油聚集破坏水质。
[0045]5、生产409钢种期间保证循环桶碱液浓度在1.5g/L~2.5g/L。
[0046]6、加大清洗泵压力,正常生产期间保持在≤2.0bar,当班区域操作手发现泵浦压力不稳或马达扭距太高时,及时通知责任单位处理,避免泵浦跳脱产生腐蚀降级。
[0047]7、生产1.4mm以上厚板打补丁时,限制头端补丁焊道经过除油区时的速度为15mpm,防止因速度过快补丁处顶起挤压辊带出水迹产生腐蚀。
[0048](三)设备改进
[0049]1、油水分离器原厂设计时,只能满足耐腐蚀钢种生产,排油效果不是很好,槽内水面浮油严重,对此我们通过多油水分离器油污溢流口进行改造,降低溢流口2cm,使表面油污不会因为溢流本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.400系钢种一类腐蚀缺陷改善方法,其特征在于,具体包括:1)除油区物料选用:采用液体脱脂剂;2)工艺参数调整:A、将除油区油水分离器参数调整为6000S一次,排油时间延长至10min以上;B、溢流频率为每天3次以上,每次30min以上;C、碱液温度控制在75~85℃,清洗水温控制在70~80℃;D、清洗段加水量控制在4500~5500m3/h;E、循环桶碱液浓度控制在1.5~2.5g/L;3)生产设备改进:A、除油区清洗段清洗槽通过管道与排水槽相连,排水槽内设有过滤网,排水槽通过管道与循环桶相连;B、在除油区清洗段后,除油区干燥机前设置吹扫装置;所述吹扫装置包括多排上部空气喷嘴与一排或多排下部空气喷嘴;上部空气喷嘴设置在钢带上方,下部空气喷嘴设置在钢带下方;4)生产前设备清理流程:A、生产400系钢种前,将除油区循环桶、清洗槽、过滤网与油水分离器的水全部排空;B、除油区槽盖打开,喷杆全部取出清洗;C、用水管冲洗碱洗段、刷洗段、清洗段的槽子内部,若底部油泥或衬纸过多,需人员使用工具进入槽...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴攀攀张玉宝黄立志朱东卫尹涛
申请(专利权)人:鞍钢联众广州不锈钢有限公司
类型:发明
国别省市:

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