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一种低磷钢水冶炼方法技术

技术编号:1773728 阅读:208 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种低碳钢转炉低磷钢水冶炼方法,属于冶金行业转炉炼钢技术领域。工艺为:利用双渣方法,通过控制入炉铁水、废钢、头批渣和二批渣的造渣剂等的用量以及底吹、拉碳和终点控制来实现低碳低磷钢水的冶炼。转炉入炉金属料中铁水和废钢重量所占比例分别在82%-86%和14%-18%,头批渣和二批渣碱度分别控制在1.8-2.2和4.0-5.0,造头批渣时钢水温度控制在1320-1370℃,拉碳时钢水温度控制在1650-1670℃、钢水碳含量在0.035-0.045%,补吹后转炉终点碳含量可在0.02-0.04%、钢水磷含量可控制在50ppm以下。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于冶金行业转炉炼钢
,特别是提供了, 针对低碳钢的低磷钢水冶炼方法
技术介绍
近十年来,用户对高级钢特别是低磷钢的需求大大增加,如高级别管线钢、油井管 钢等,这些高牌号产品对钢中磷含量提出了很高的要求,因为磷在钢中是一种易偏析 元素,尤其是当钢中磷含量大于0.015%时,磷的偏析急剧增加,从而影响钢的焊接 性能、显著降低钢的低温冲击韧性、提高钢的脆性转变温度。有研究表明,当钢中磷 含量由60ppm增加到150ppm时,钢材低温冲击韧性会降低40%。常规转炉炼钢法难以实现钢水低磷的要求,因此国内外相继开发了各种不同的脱 磷工艺,如铁水预脱磷、转炉双渣法、转炉双联法等工艺技术。目前脱磷方法可分为 两类, 一类是在铁水包或鱼雷罐车内进行脱磷,该技术由于在铁水预处理过程中大量 的硅被脱除,所以限制了转炉中废钢的加入量,这种方法在日本钢铁企业中被大规模 的采用。另一类脱磷方法是在转炉中进行脱磷,包括转炉双渣法脱磷技术和转炉双联 冶炼工艺。其中前者(如专利文献CN94192953.1和JP7179921)是利用转炉初期有利 于脱磷的特点,将脱磷渣倒掉后再进行脱碳冶炼,它的优点是只需单个转炉即可实现 低磷低碳钢水的冶炼,采用该技术可生产高品质的低磷钢,但其缺点是转炉冶炼时间 长而难于实现与连铸工序的最佳匹配;而由日本开发、宝钢正在研发的转炉双联冶炼 工艺(如专利文献JP1024517、 JP11193413和JP11193414)是采用两座转炉双联作业, 一座进行铁水脱磷操作,称为脱磷炉,另一座转炉接受来自脱磷炉的低磷铁水进行脱碳 操作,称为脱碳炉。这种双联低磷生产工艺的优点在于脱磷反应速度快、效率高,有利 于生产超低磷钢,但双联脱磷工艺对生产周期以及转炉间的布置要求较高。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供,针对低碳钢的转炉双渣低磷钢水 冶炼方法,以满足高品质管线钢、高强结构钢、低温容器用钢等低碳钢低磷的成分要 求。本专利技术冶炼过程采用的吹炼、造渣、拉碳和终点的控制工艺为转炉入炉铁水硅 含量在0.40—0.60%,入炉金属料中铁水和废钢重量所占比例分别在82—86%和14一 18%,造头批渣时白灰和轻烧白云石加入量分别为入炉金属料重量的3.0—4.5%和1.6 —2.0%,炉渣碱度控制在1.8—2.2,钢水温度控制在1320-1370°C,在头批渣造渣时 间4一5分钟后倒去50%的炉渣,之后再次加入入炉金属料重量3.0—4.5%的石灰。二 批渣碱度控制在4.0—5.0,吹炼末期底吹氩气流量保持在500—600m3/h,拉碳时控制 钢水温度在1650—1670'C、钢水碳含量在0.035—0.045%,补吹后转炉终点钢水碳含 量可控制在0.02—0.04%、磷含量可控制到《50ppm。本方法的优势和效果1. 深脱磷是在保证低的终点碳含量条件下采用双渣法实现的,本专利技术设计的吹炼、造渣、拉碳和终点控制工艺参数,使转炉终点碳含量在0.02—0.04%之间,终点 磷含量《50ppm。2. 本方法所采用的入炉原料配比、加入量、加入时机的设计使转炉冶炼过程更 加易于控制,终点碳和磷含量容易达到所要求的范围。具体实施例方式实施例1:某厂100吨顶底复吹转炉采用该技术冶炼X70管线钢,转炉过程控制参数如下表 1。转炉终点碳含量和磷含量分别为0.030%和40ppm。转炉的主要设备参数炉壳外径5750mm,全高8390mm,高径比1.46,炉容比: 0.83,熔池深度1100mm左右。 表1 X70管线钢转炉过程控制参数及终点磷含量<table>table see original document page 4</column></row><table>实施例2:某厂100吨顶底复吹转炉采用该技术冶炼X80管线钢,转炉过程控制 参数如下表2。转炉终点碳含量和磷含量分别为0.025%和40ppm。转炉的主要设备参数炉壳外径5750mm,全高8390mm,高径比1.46,炉容比 0.83,熔池深度1100mm左右。 表2 X80管线钢转炉过程控制参数及终点磷含量<table>table see original document page 4</column></row><table>权利要求1、一种转炉低磷钢水冶炼方法,其特征在于转炉入炉金属料中铁水和废钢重量所占比例分别在82%—86%和14%—18%,铁水硅含量在0.40-0.60%,利用双渣方法,造头批渣时钢水温度控制在1320-1370℃,拉碳时钢水温度控制在1650-1670℃。2、 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,造头批渣时白灰和轻 烧白云石加入量分别为入炉金属料重量的3.0—4.5%和1.6—2.0%,炉渣 碱度控制在1.8—2.2,在头批渣造渣时间4一5分钟后倒去50%的炉渣, 之后再次加入的石灰量为入炉金属料重量的3.0—4.5%, 二批渣控制碱度 在4.0—5.0。3、 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,拉碳时钢水碳含量控 制在0.035 — 0.045%,补吹后转炉终点钢水碳含量在0.02—0.04%、钢水 磷含量在50ppm以下。全文摘要一种低碳钢转炉低磷钢水冶炼方法,属于冶金行业转炉炼钢
工艺为利用双渣方法,通过控制入炉铁水、废钢、头批渣和二批渣的造渣剂等的用量以及底吹、拉碳和终点控制来实现低碳低磷钢水的冶炼。转炉入炉金属料中铁水和废钢重量所占比例分别在82%-86%和14%-18%,头批渣和二批渣碱度分别控制在1.8-2.2和4.0-5.0,造头批渣时钢水温度控制在1320-1370℃,拉碳时钢水温度控制在1650-1670℃、钢水碳含量在0.035-0.045%,补吹后转炉终点碳含量可在0.02-0.04%、钢水磷含量可控制在50ppm以下。文档编号C21C5/30GK101363068SQ20081022325公开日2009年2月11日 申请日期2008年9月28日 优先权日2008年9月28日专利技术者刘金刚, 吕延春, 姜中行, 朱志远, 王文军, 王浩然, 磊 石, 许晓东, 宁 郝, 麻庆申 申请人:首钢总公司本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种转炉低磷钢水冶炼方法,其特征在于:转炉入炉金属料中铁水和废钢重量所占比例分别在82%-86%和14%-18%,铁水硅含量在0.40-0.60%,利用双渣方法,造头批渣时钢水温度控制在1320-1370℃,拉碳时钢水温度控制在1650-1670℃。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:许晓东朱志远王文军吕延春王浩然姜中行麻庆申刘金刚郝宁石磊
申请(专利权)人:首钢总公司
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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