当前位置: 首页 > 专利查询>刘宏建专利>正文

加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺制造技术

技术编号:1432833 阅读:276 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其包含的工艺池,顺水流方向依次有间歇曝气池(1)、缺氧池(3)、膜池(5),待处理污水首先进入间歇曝气池,曝气时可同时进行COD的好氧去除和氨氮的硝化反应,停止曝气时,进行水解酸化及反硝化反应;并向曝气池内投入粉末活性炭,吸附表面活性物质,减少泡沫的生成量;从间歇曝气池溢流出来的泥水混合液进入缺氧池,进行水解酸化及反硝化反应;从缺氧池溢流出的泥水混合液进入膜池,通过膜的水通过回用水泵(6)作为中水回用到循环水补水或用于脱盐水的制备;没有通过膜的泥水通过污泥回流泵(4)在间歇曝气池曝气时回流到间歇曝气池;其提高COD、氨氮和总酚的去除率,并降低了成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于污水处理
,特别涉及一种加压固定床煤气化工艺污水 膜生物处理工艺。
技术介绍
随着工业和城市化的发展,水环境污染、水资源紧缺日益严重,污水处理 己成为刻不容缓的问题,尤其是工业污水的处理,工业污水中含有大量的有机 质和磷、氮素以及其他毒物,成为河流水休的主要污染源。在煤制气领域内, 加压固定床煤气化除油脱酚脱氨后的工艺污水具有的特点COD(化学需氧量) 高、总酚含量高、毒性大、氨氮含量高、成分复杂且含有大量的表面活性物质, 好氧处理时泡沫量大,因此在处理上难度极大。目前,我国应用加压固定床煤气化技术的厂家,在工艺污水处理上多采用 气浮工艺、化学氧化工艺、水解酸化一好氧处理工艺、缺氧一好氧处理工艺(简称A/0工艺)、厌氧一好氧工艺等几种工艺结合的方式,但都存在处理水量、 水质达不到要求和需要大量的生活水稀释、处理费用高等问题,随着国家对环 境保护执法力度加大,各厂家都在进行改造,但都没有一个很适用的办法。
技术实现思路
为了解决十.述现有技术中存在的问题,本专利技术的目的是提供一种加压固定 床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其使C0D、氨氮和总酚的去除率提高,提 高了处理水的水质,而且降低了处理成本。为实现上述专利技术目的,本专利技术采用了如下技术方案所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其包含的工艺池,顺 水流方向依次有间歇曝气池、缺氧池、膜池,工艺步骤如下(1) 、待处理污水首先进入间歇曝气池,曝气池内设有曝气器和搅拌器;对 污水曝气时可同时进行COD的好氧去除和氨氮的硝化反应,在停止曝气时,搅 拌器不停搅拌使污水与活性污泥充分混合,进行水解酸化及反硝化反应,根据 出水指标分别调节曝气和搅拌的时间分配,氨氮含量高时增加曝气时间,硝态 氮或亚硝态氮含量高时减少曝气时间;并向曝气池内投入粉末活性炭,吸附表 面活性物质,减少泡沫的生成量,同时活性炭吸附的有机物可以通过微生物活 性污泥降解并使活性炭再生;(2) 、从间歇曝气池溢流出来的泥水混合液进入缺氧池,进行水解酸化及反 硝化反应;(3) 、从缺氧池溢流出的泥水混合液进入膜池,膜池内设有曝气器,进行 COD的好氧去除和氨氮的硝化反应;通过膜的水通过回用水泵作为中水回用到 循环水补水或用于脱盐水的制备;没有通过膜的泥水通过污泥回流泵在间歇曝 气池曝气时回流到间歇曝气池。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其间歇曝气池中,运 行参数为曝气时溶解氧3 5mg/L,停止曝气时溶解氧0 0.2mg/L, PH7.5 8,水力停留时间为80 90小时,活性炭投加量为50 100mg/L,池内温度30 35°C。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其缺氧池中,运行参 数为溶解氧0 0.2mg/L, PH7.5 8,水力停留时间为10 20小时。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其膜池中,溶解氧5 7mg/L,污泥回流比为3 5,污泥浓度为8500 15000mg/L,泥龄为15 40天。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其间歇曝气池内设置 有进水分布器,将进水均匀分布在曝气池内,使污水得以稀释,将高浓度、高 毒性的污水稀释到微生物可以忍受并能降解的浓度。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其间歇曝气池底部连接 一循环泵,将曝气池里的水抽出,通过多个喷头将水喷洒到池子表面。所述的加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其缺氧池设有搅拌器或 循环泵,使微生物活性污泥处于悬浮状态。由于采用了如上所述技术方案,本专利技术具有如下优越性1、该加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其间歇曝气池使进水得 以稀释,将高浓度、高毒性的污水稀释到微生物可以忍受并能降解的浓度;2、在间歇曝气池中,在曝气时可同时进行COD的好氧去除和氨氮的硝化 反应;在停止曝气,搅拌进行时,可以进行水解酸化及反硝化反应;可根据出 水指标调节曝气和搅拌的时间分配,使COD和氨氮的去除率提高;3、 硝化和反硝化反应在同一池中进行,可以减少碱的消耗量;4、 循环泵将池子里的水抽出,通过多个喷头将水喷洒到池子表面,起到即 消除泡沬,又能降低水温的作用;5、 在间歇曝气池内投加少量的粉末活性炭,可以吸附表面活性物质,减少 泡沬的生成量,同时活性炭吸附的有机物可以同过微生物降解并使活性炭再生; 微生物还可以在活性炭表面形成生物膜,即提高了处理效果,又延长了活性炭 的使用寿命,还减少了泡沫的产生;6、 在膜池内应用中空纤维超滤膜,膜孔直径约为O. l微米,提高了处理水 的水质,达到回用要求,实现了变废水为资源;7、 没有应用气浮、化学氧化等处理方式,节省了化学剂费,降低了处理成 本;应用此工艺,可使COD含量去除95%以上,氨氮含量去除99%以上,总 酚含量去除99%以上。附图说明图1是加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺的流程图中1一间歇曝气池;2 —循环泵;3 —缺氧池;4一污泥回流泵;5 —膜池;6 —回用水泵。具体实施例方式按照图1的工艺流程进行实施,加压固定床煤气化工艺污水经除油、脱酚、脱氨后,污水各项指标COD为5000±500mg/L,BOD为2000 ± 200mg/L ,氨 氮为300±150mg/L,总酚为1200±200mg/L, PH为8士1。污水进入间歇曝气 池(1),在间歇曝气池内设有进水分布器,使进水在池中分布均匀,PH控制在 7.5 8,曝气时溶解氧控制在3 5 mg/L,同时进行COD的好氧去除和氨氮的 硝化反应,停止曝气时溶解氧控制在0 0.2mg/L,可以进行水解酸化及反硝化 反应,水力停留时间为80 90小时,活性炭投加量为50 100mg/L,吸附表面 活性物质,减少泡沫的生成量,同时活性炭吸附的有机物可以通过微生物活性 污泥降解并使活性炭再生;循环泵(2)将池子里的水抽出,通过多个喷头将水 喷洒到池子表面,起到即消除泡沬,又能降低水温的作用,将池内温度控制在 30 35°C。泥水混合液从间歇曝气池溢流进入缺氧池(3),(多在曝气时溢流, 因曝气时曝气池内的水处于剧烈翻腾状态,水中含有大量的气泡,液位较高), 进行水解酸化及反硝化反应,缺氧池设有搅拌器或循环泵,使活性污泥处于悬 浮状态,在缺氧池内溶解氧控制在0 0.2mg/L, PH控制在7.5 8,水力停留时 间为10 20小时。从缺氧池溢流出的泥水混合液进入膜池(5),为防止膜污堵, 膜池内设有曝气器,池内的溶解氧很高,溶解氧浓度约为5 7mg/L,进行COD 的好氧去除和氨氮的硝化反应;通过膜的水通过回用水泵(6)作为中水回用到 循环水补水或用于脱盐水的制备;没有通过膜的泥水通过污泥回流泵(4)在间 歇曝气池曝气时回流到间歇曝气池,污泥回流比3 5,污泥浓度为8500 15000mg/L,泥龄为15 40天。最终出水COD为90±50mg/L,BOD小于20mg/L, 氨氮小于5mg/L,挥发酚小于0.5mg/L, PH为7.5 8,浊度小于l.ONTU。权利要求1、一种加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其特征在于其包含的工艺池,顺水流方向依次有间歇曝气池(1)、缺氧池(3)、膜池(5),工艺步骤如下1)、待处理污水首先进入间歇曝本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种加压固定床煤气化工艺污水膜生物处理工艺,其特征在于:其包含的工艺池,顺水流方向依次有间歇曝气池(1)、缺氧池(3)、膜池(5),工艺步骤如下:1)、待处理污水首先进入间歇曝气池,曝气池内设有曝气器和搅拌器;对污水曝气时可同时进行COD的好氧去除和氨氮的硝化反应,在停止曝气时,搅拌器不停搅拌使污水与活性污泥充分混合,进行水解酸化及反硝化反应,根据出水指标分别调节曝气和搅拌的时间分配,氨氮含量高时增加曝气时间,硝态氮或亚硝态氮含量高时减少曝气时间;并向曝气池内投入粉末活性炭,吸附表面活性物质,减少泡沫的生成量,同时活性炭吸附的有机物可以通过微生物活性污泥降解并使活性炭再生;2)、从间歇曝气池溢流出来的泥水混合液进入缺氧池,进行水解酸化及反硝化反应;3)、从缺氧池溢流出的泥水混合液进入膜池,膜池内设有曝气器,进行COD的好氧去除和氨氮的硝化反应;通过膜的水通过回用水泵(6)作为中水回用到循环水补水或用于脱盐水的制备;没有通过膜的泥水通过污泥回流泵(4)在间歇曝气池曝气时回流到间歇曝气池。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宏建高恒
申请(专利权)人:刘宏建高恒
类型:发明
国别省市:41[中国|河南]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1