System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 高炉直吹管清理方法技术_技高网

高炉直吹管清理方法技术

技术编号:40846330 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-01 15:14
本申请公开了一种高炉直吹管清理方法,在高炉出铁见渣的时间大于出渣时间,间断性地地对直吹管进行清理操作。对直吹管进行的清理操作包括,先关闭直吹管连通的风口,避免炉缸内热风流进直吹管,再间断性地打开再关闭小盖,且小盖的打开动作与随后关闭小盖的动作之间间隔处理时间,来保证小盖与直吹管可稳定扣合,保证每次清理直吹管与小盖都可以扣合稳定工作,降低小盖变形难以扣合的风险。在小盖打开的处理时间内敲碎炉渣,并将炉渣从直吹管清理出,对炉渣进行敲碎后再清理出直吹管,可以有效清理大块渣铁或者炉渣,提高清理效果,提高高炉整体工作的安全性。一定程度上解决渣铁清理效果不够好,安全性不高的问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于高炉炼铁,尤其涉及高炉直吹管清理方法


技术介绍

1、高炉是一种常见的冶金炼铁设备。在高炉炼铁过程中,若高炉内炉渣过多、炉温设置不当以及有悬料等情况,容易出现炉渣倒灌至风口以及直吹管的情况。炉渣堵在直吹管,会导致不能观察风口状态,难以送风,甚至高温的炉渣会烧损直吹管。则高炉需要停风检修,影响高炉生产效率。因此需要对炉渣进行清理。

2、现有技术中,在高炉直吹管的尾部会增加可拆卸的吹气系统。在直吹管出现积渣时,将直吹管的小盖打开,将吹气系统连接至直吹管。吹气系统再向直吹管内吹入气体,以推动积渣进入风口再进入炉缸。这种清理方式难以清理体积较大的炉渣或者渣铁,清理效果不够好,吹气系统拆装时与风口连通,整体安全性不高。


技术实现思路

1、本申请旨在至少能够在一定程度上解决渣铁清理效果不够好,安全性不高的问题。为此,本申请提供了一种高炉直吹管清理方法。

2、本申请实施例提供的一种高炉直吹管清理方法。应用于清理富氧冶炼高炉的直吹管内的炉渣,所述高炉富氧冶炼的富氧率为7~12%,所述直吹管的尾部连接有可开关的小盖,所述炉渣包括渣铁,所述高炉直吹管清理方法,包括:

3、在所述高炉出铁见渣的时间大于出渣时间,以使所述高炉内存在定量炉渣的条件下,间断性地对所述直吹管进行清理操作,所述清理操作包括:

4、关闭所述直吹管连通的风口,

5、间断性地打开再关闭所述小盖,所述小盖的打开动作,与随后关闭所述小盖的动作之间间隔处理时间以保证所述小盖与所述直吹管可稳定扣合,在所述处理时间内敲碎所述炉渣,并将所述炉渣从所述直吹管清理出。

6、本申请提供的一些实施例中,所述“在所述处理时间内敲碎所述炉渣,并将所述炉渣从所述直吹管清理出”,包括:

7、使用工具在所述处理时间内敲碎所述炉渣,并使用所述工具将所述炉渣推出所述直吹管。

8、本申请提供的一些实施例中,所述工具为耐高温的高强度材料管。

9、本申请提供的一些实施例中,所述处理时间小于或等于30s。

10、本申请提供的一些实施例中,每次所述小盖关闭后,与再打开所述小盖的动作之间的间隔时间为10~30min。

11、本申请提供的一些实施例中,所述“间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

12、在所述直吹管的温度低于300摄氏度的条件下,间断性地对所述直吹管进行清理操作。

13、本申请提供的一些实施例中,所述“间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

14、每间隔2~3小时,对所述直吹管进行清理操作。

15、本申请提供的一些实施例中,所述出渣时间为8~12min。

16、本申请提供的一些实施例中,所述“在所述高炉出铁见渣的时间大于出渣时间的条件下,间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

17、在所述高炉出铁见渣的时间大于出渣时间,且所述高炉内气体环境的富氧率低于安全富氧率,以提高安全性的条件下,间断性地对所述直吹管进行清理操作。

18、本申请提供的一些实施例中,所述安全富氧率为2.8%~3.0%。

19、本申请实施例至少具有如下有益效果:

20、在高炉出铁见渣的时间大于出渣时间,使高炉内存在定量炉渣,可能存在风口灌渣的可能性的条件下,再间断性地地对直吹管进行清理操作。间断性地对直吹管进行清理操作,降低清理成本的条件下,有效降低直吹管受到炉渣的影响,同时能保证高炉在正常工作。对直吹管进行的清理操作包括,先关闭直吹管连通的风口,避免炉缸内热风流进直吹管,保证进行清理工作的安全性。再间断性地打开再关闭小盖,且小盖的打开动作与随后关闭小盖的动作之间间隔处理时间,来保证小盖与直吹管可稳定扣合,保证每次清理直吹管与小盖都可以扣合稳定工作,降低小盖变形难以扣合的风险。在小盖打开的处理时间内敲碎炉渣,并将炉渣从直吹管清理出,对炉渣进行敲碎后再清理出直吹管,可以有效清理大块渣铁或者炉渣,提高清理效果,提高高炉整体工作的安全性。一定程度上解决渣铁清理效果不够好,安全性不高的问题。

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【技术保护点】

1.一种高炉直吹管清理方法,其特征在于,应用于清理富氧冶炼高炉的直吹管内的炉渣,所述高炉富氧冶炼的富氧率为7~12%,所述直吹管的尾部连接有可开关的小盖,所述炉渣包括渣铁,所述高炉直吹管清理方法,包括:

2.根据权利要求1所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述“在所述处理时间内敲碎所述炉渣,并将所述炉渣从所述直吹管清理出”,包括:

3.根据权利要求2所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述工具为耐高温的高强度材料管。

4.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述处理时间小于或等于30s。

5.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,每次所述小盖关闭后,与再打开所述小盖的动作之间的间隔时间为10~30min。

6.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述“间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

7.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述“间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

8.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述出渣时间为8~12min。

9.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述“在所述高炉出铁见渣的时间大于出渣时间的条件下,间断性地对所述直吹管进行清理操作”,包括:

10.根据权利要求9所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述安全富氧率为2.8%~3.0%。

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【技术特征摘要】

1.一种高炉直吹管清理方法,其特征在于,应用于清理富氧冶炼高炉的直吹管内的炉渣,所述高炉富氧冶炼的富氧率为7~12%,所述直吹管的尾部连接有可开关的小盖,所述炉渣包括渣铁,所述高炉直吹管清理方法,包括:

2.根据权利要求1所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述“在所述处理时间内敲碎所述炉渣,并将所述炉渣从所述直吹管清理出”,包括:

3.根据权利要求2所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述工具为耐高温的高强度材料管。

4.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,所述处理时间小于或等于30s。

5.根据权利要求1~3任一项所述的高炉直吹管清理方法,其特征在于,每次所述小盖关闭后,与再打开所述小盖的动作...

【专利技术属性】
技术研发人员:李宏伟郭宏烈纪鹏飞陈艳波王喜元范小斌杨晓冬鲁俭陈龙朱彦亮
申请(专利权)人:首钢京唐钢铁联合有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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