一种高炉复风后喷煤的操作方法技术

技术编号:46426167 阅读:7 留言:0更新日期:2025-09-19 20:33
本发明专利技术涉及一种高炉复风后喷煤的操作方法,实现了提前喷煤,大大减少少煤时间,一方面减少了后续补焦量降低了焦比及冶炼成本,同时因燃料比比较稳定,高炉炉体热负荷、炉温波幅降低,促进了炉况顺行,缩短了炉况恢复时间,为短时间休风后8小时内风量、富氧恢复至正常水平提供了条件。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及钢铁冶炼,更具体地说,它涉及一种高炉复风后喷煤的操作方法


技术介绍

1、高炉是钢铁工业中用于炼铁的核心设备,高炉复风是高炉在休风(暂停生产)后恢复送风冶炼的关键操作流程,其核心在于逐步恢复风量并优化炉内热平衡,确保炉况快速稳定。

2、现有高炉复风后,如果高炉喷煤系统正常、高炉送风支管无严重漏风现象,高炉风量能达到85%风量以上(比如高炉正常风量为4800 m3/min,则风量需大于4080 m3/min),探尺料动后,可以开始喷煤,此情况一般需要50-60分钟,因复风后无喷煤时间较长,可能导致热量不平衡,此段炉料进入炉缸后,炉缸热量不足,出现炉温低甚至炉凉现象,如补焦炭,由于反应时间的滞后性,可能导致后续炉热现象,严重影响高炉冶炼尽快恢复至正常冶炼水平。因此如何在高炉复风尽早喷煤,减少因停煤时间出现少煤操作燃料比偏低情况,需进一步优化喷煤的调控方法。


技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的在于提供一种高炉复风后喷煤的操作方法,实现了提前喷煤,大大减少少煤时间,一本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,如下:

2.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤S1中,休风1小时按补焦量10 t计算。

3.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤S2中,控制休风过程实际少煤量与计划少煤量的偏差值不超过±2 t,即该偏差值≥-2 t且≤2 t。

4.如权利要求3所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤S2中,控制实际休风时间点与计划时间点的偏差值不超过±10 min,即该偏差值≥-10 min且≤10 min。

5.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的...

【技术特征摘要】

1.一种高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,如下:

2.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤s1中,休风1小时按补焦量10 t计算。

3.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤s2中,控制休风过程实际少煤量与计划少煤量的偏差值不超过±2 t,即该偏差值≥-2 t且≤2 t。

4.如权利要求3所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其特征在于,在步骤s2中,控制实际休风时间点与计划时间点的偏差值不超过±10 min,即该偏差值≥-10 min且≤10 min。

5.如权利要求1所述的高炉复风后喷煤的操作方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:凌志宏匡洪锋陈生利陈小东杨国新杨君于美晨陈胜潘伟恩
申请(专利权)人:广东中南钢铁股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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