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一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法技术

技术编号:19770976 阅读:24 留言:0更新日期:2018-12-15 07:39
本发明专利技术属于钢铁冶炼技术领域,特别涉及一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法。该控制方法是在转炉冶炼、RH工序及连铸过程中对钢液氧含量的控制。采用该方法冶炼IF钢时,可以达到各个工序的协同控制,以有效避免因个别工序出现问题时铸坯中夹杂物含量超标的情况。

【技术实现步骤摘要】
一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法
本专利技术属于钢铁冶炼
,特别涉及一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法。
技术介绍
现代钢铁企业中,其核心技术和成本控制是企业的两大核心竞争力。而在汽车行业迅猛发展的背景下,各汽车生产商对汽车板质量要求越来越高,尤其是汽车面板的表面质量。夹杂物是影响汽车表面质量的重要因素之一,而在冶炼过程中,各个工序都可能出现夹杂物含量失控的情况,在考虑成本的情况下,通过各个冶炼环节的协同控制,最终将成品中夹杂物控制在合格的范围内,是一种经济实用的方法。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法,以解决IF钢冶炼过程中某个工序夹杂物含量(钢液T.O)超标的问题。为实现上述目的,本专利技术采取的技术方案是:一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法,该控制方法是在转炉冶炼、RH工序及连铸过程中对钢液氧含量的控制;其中:在所述转炉冶炼过程中,若发现转炉结束后,钢液中氧含量高于800ppm,则RH工序采用以下方法:1)强顶渣改质工艺,当转炉终点氧位超出控制范围时,在出钢过程加入脱氧剂对钢包渣进行强脱氧,控制顶渣中T.Fe含量低于6%;2)RH工序采用碳粉脱氧,RH精炼前期加入碳粉脱氧;3)将RH工序纯循环的时间延长2~4分钟;在RH精炼结束后若发现钢液中T.O含量超过40ppm,则采用以下方法:1)RH出站时对钢包渣进行二次改质,RH出站时将钢包顶渣中T.Fe含量控制在10%以内;2)将钢液镇静时间延长5~10分钟,并且保证总镇静时间不小于35分钟;在连铸过程发现中间包内钢液T.O含量超过30ppm,则采用对铸坯进行降级处理的方法。本专利技术采用该方法冶炼IF钢时,可以达到各个工序的系统控制,以有效避免因个别工序出现问题时铸坯中夹杂物含量超标的情况。附图说明图1是RH进站碳氧含量分布;图2是中间包至铸坯钢中T.O含量变化;图3是实施例1、2中RH精炼加碳粉和不加碳粉时脱碳速率对比。具体实施方式根据工厂数据调研情况,确定其转炉、RH工序及连铸工序中钢液T.O的合理控制范围,转炉终点氧含量控制在600~800ppm,既有利于脱碳,又能保证脱碳后钢液中较低的氧含量,如图1所示;RH工序后钢液中T.O含量的合理控制范围20~40ppm,中间包内钢液T.O含量需控制在30ppm以下,就能保证铸坯中的T.O含量低于15ppm,如图2所示。实施例1某钢厂在冶炼IF钢过程中,转炉终点钢液氧含量为950ppm,超过目标控制范围,在后工序中采用以下措施:1)采用强顶渣改质工艺,控制钢包渣中T.Fe=5%;2)RH前期脱碳加入碳粉30kg进行预脱氧处理,其脱碳速率如图3所示;3)将RH纯循环时间延长为10min。RH结束时,钢液中T.O含量为32ppm,已经达到目标范围。连铸过程中间包内钢液T.O含量为25ppm,达到目标范围。连铸后对铸坯中T.O含量进行测量,T.O=13ppm,符合IF钢种T.O含量要求。实施例2某钢厂在冶炼IF钢时,转炉终点钢液氧含量为750ppm,达到转炉终点氧含量要求,故采用正常冶炼工艺进行。RH过程种顶渣改质后T.Fe=10%,脱碳前期没有加入碳粉,并且RH纯循环时间为7min,RH结束后钢液种T.O含量为43ppm,超出了RH结束后钢液种目标氧含量范围,故采用以下措施:1)RH出站时,向钢包渣表面加入改质剂,控制钢包渣T.Fe=8%;2)延长镇静时间至40分钟。连铸过程中间包内T.O含量为29ppm,达到目标范围。连铸后对铸坯中T.O含量进行测量,T.O=15ppm,符合IF钢种T.O含量要求。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法,其特征是:该控制方法是在转炉冶炼、RH工序及连铸过程中对钢液氧含量的控制;其中:在所述转炉冶炼过程中,若发现转炉结束后,钢液中氧含量高于800ppm,则RH工序采用以下方法:1)强顶渣改质工艺,当转炉终点氧位超出控制范围时,在出钢过程加入脱氧剂对钢包渣进行强脱氧,控制顶渣中T.Fe含量低于6%;2)RH工序采用碳粉脱氧,RH精炼前期加入碳粉脱氧;3)将RH工序纯循环的时间延长2~4分钟;在RH精炼结束后若发现钢液中T.O含量超过40ppm,则采用以下方法:1)RH出站时对钢包渣进行二次改质,RH出站时将钢包顶渣中T.Fe含量控制在10%以内;2)将钢液镇静时间延长5~10分钟,并且保证总镇静时间不小于35分钟;在连铸过程发现中间包内钢液T.O含量超过30ppm,则采用对铸坯进行降级处理的方法。

【技术特征摘要】
1.一种IF钢夹杂物全流程协同控制方法,其特征是:该控制方法是在转炉冶炼、RH工序及连铸过程中对钢液氧含量的控制;其中:在所述转炉冶炼过程中,若发现转炉结束后,钢液中氧含量高于800ppm,则RH工序采用以下方法:1)强顶渣改质工艺,当转炉终点氧位超出控制范围时,在出钢过程加入脱氧剂对钢包渣进行强脱氧,控制顶渣中T.Fe含量低于6%;2)RH工序采用碳粉脱氧,RH精炼...

【专利技术属性】
技术研发人员:王睿闫志杰李大赵康燕武立
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:山西,14

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