一种改善红矿回水水质的方法技术

技术编号:13250126 阅读:84 留言:0更新日期:2016-05-15 13:18
本发明专利技术公开了一种改善红矿回水水质的方法,集成开发了浓缩溢流水+尾矿库回水的澄清二次处理高效利用技术,将絮凝剂通过自动系统输送入搅拌罐搅拌,然后输送入储药剂罐内,再通过投加泵输送入各澄清池内;实现对红矿回水的二次处理。本发明专利技术通过采用加速澄清池对回水进行二次处理,降低回水SS(悬浮物)含量,进而降低选矿生产新水消耗、延长环水泵等设备使用寿命、充分利用回水、降低库水位并形成干滩等。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,具体涉及一种微细粒红磁混合铁矿回 水处理方法。
技术介绍
太钢袁家村铁矿矿石嵌布粒度微细,磨矿后尾矿粒度微细(见表1 ),-200目含量达 到91%以上,难以自由沉降。 表1:尾矿粒级分布试验发现悬浮微粒在水中以xFe2〇3yH2〇与xSi〇2_yH2〇的集合体形式(见图1)存在,通过 吸附水中性质相似的带电离子形成较为稳定的胶体微粒,在静电斥力的作用下做布朗运 动,在水中均匀扩散,现有水处理系统难以将水中的微细颗粒物进行有效的混凝沉淀。 造成浓密机溢流水、尾矿库回水(统称"回水")水质差,检测水中SS(悬浮物)浓度 分别高达14000、4000mg/L以上,导致: (1) 不能满足选矿系统水质指标要求,部分用水需新水代 替,造成新水单耗高、选矿成本上升; (2) 环水栗等设备磨损加剧寿命缩短,环水栗池淤矿,需要周期清理; (3) 尾矿库内的水无法充分回收,水位上升过快,干滩无法形成,影响尾矿坝安全; (4) 造成水系统不平衡。
技术实现思路
为了克服上述不足,本专利技术旨在提供,采用加速澄 清池对回水进行二次处理,降低回水SS(悬浮物)含量,进而降低选矿生产新水消耗、延长环 水栗等设备使用寿命、充分利用回水、降低库水位并形成干滩等。 本专利技术集成开发了浓缩溢流水+尾矿库回水一一澄清二次处理高效利用技术,解 决了尾矿粒度微细,难以自由沉降而造成的回水水质差问题,改善了环水水质。 本专利技术提供了,包括以下步骤: (1) 将选矿工艺中浓缩系统的强磁前浓缩机、浮选前浓缩机溢流水以及尾矿系统的尾 矿浓缩池溢流水、尾矿库回水进行二次处理,使其自流至新设的配水池; (2) 配水池出水管采用螺旋钢管,向螺旋钢管中投加水处理絮凝剂,分配至4台机械加 速斜板澄清池; (3) 加速澄清池溢流水进入环水栗站调节水池,底流通过渣浆栗加压送往现尾矿主砂 栗站储衆仓; (4) 精矿浓缩池溢流水则经加压栗提升后进入环水栗站调节水池;尾矿库回水澄清后 自流进入环水栗站调节水池。 进一步地,所述水处理絮凝剂为聚丙烯酰胺阳离子和聚丙烯酰胺阴离子絮凝剂。 进一步地,所述水处理絮凝剂的添加方法:将絮凝剂加入搅拌罐中进行搅拌,然后 输送到储药剂罐内,再通过投加栗输送入各澄清池内。所述水处理絮凝剂由聚丙烯酰胺干 粉与水以5:1000重量比例组成。所述水处理絮凝剂的加入量为:聚丙烯酰胺阳离子为以选 矿系统给入原矿重量计算,每吨原矿量向待处理回水加入9g聚丙烯酰胺阳离子原液;聚丙 烯酰胺阴离子为以选矿系统给入原矿重量计算,每吨原矿量向待处理回水中加入聚丙烯酰 胺阴离子干粉重量为9g的稀释后的药剂,稀释浓度为:以干粉与水以5:1000重量比例稀释。 本专利技术为降低微细粒红磁混合铁矿回水中微细粒的尾矿SS(悬浮物)含量,提供了 一种有效、经济的解决方案;带来了以下有益效果: (1) 改善回水水质,减少微细粒矿物重新进入选矿系统后对选矿系统的干扰,提高选矿 分选效率; (2) 减少回水携带矿物进入环水水池,延长环水池清淤周期,降低矿物颗粒对环水栗、 管道等的磨蚀,延长设备使用寿命; (3 )提高尾矿库回水水量,减缓尾矿库水位上升速度,形成干滩,确保尾矿坝安全; (4)充分利用回水,降低新水单耗、经营成本,实现水平衡。【附图说明】图1为尾矿微粒在水中的存在形式图。 图2为本专利技术水处理工艺流程图。【具体实施方式】 下面通过实施例来进一步说明本专利技术,但不局限于以下实施例。 图1为尾矿微粒在水中的存在形式图,内层为胶核,胶核外为吸附层,吸附层外侧 为扩散层。(t)表不正电荷离子,%·|表不负电荷离子。 原有设计为:选矿工艺中矿浓缩系统设有3台Φ65Π 1强磁前、6台Φ65Π 1浮选前浓缩 机。尾矿系统设有1台Φ54Π 1磁选尾矿、1台Φ70Π 1浮选尾矿浓缩机。精矿系统设有1台Φ65Ι4青 矿浓缩机。3台Φ 65m强磁前浓缩机溢流水进入Φ 54m磁选尾矿浓缩池,6台Φ 65m浮选前浓缩 机溢流水进入Φ 70m浮选尾矿浓缩池。2台尾矿浓缩池溢流水通过加药处理后进入环水栗站 调节水池。精矿浓缩池溢流水则经加压栗提升后进入环水栗站调节水池。尾矿库回水澄清 后自流进入环水栗站调节水池。 采用本专利技术的优化设计,流程为:(1)对3台强磁前浓缩机、6台浮选前浓缩机溢流 水、1台Φ 54m尾矿浓缩池溢流水、尾矿库回水进行二次处理,利用目前的地形条件使其自流 至新设的配水室。将现有1台Φ 54m尾矿浓缩池和1台Φ 70m尾矿浓缩池的运行方式改为仅处 理强磁尾矿和浮选尾矿,不再接纳中矿浓缩机溢流水。(由于新拟建配水加药间位置的标高 高于现有Φ 70m尾矿浓缩池和Φ 65m精矿浓缩池,其溢流水无法自流至新建配水池内,本次 设计暂不对上述2座浓缩池溢流水做二次处理,仍直接进入环水栗站调节水池)。 (2)配水池出水管采用4条螺旋钢管,在此投加药剂(水处理絮凝剂),分配至4台新 建的Φ 38m机械加速斜板澄清池。添加药剂的具体参数: ① 添加药剂:聚丙烯酰胺阳离子、聚丙烯酰胺阴离子; ② 添加方法:将定量絮凝剂通过自动系统输送入搅拌罐搅拌,然后输送入储药剂罐内, 再通过投加栗输送入各澄清池内; ③ 药剂添加参数 药剂单耗:聚丙烯酰胺阳离子单耗标准9g/t入磨、聚丙烯酰胺阴离子单耗标准9g/t入 磨; 添加浓度:100%质量浓度聚丙烯酰胺阳离子+0.5%质量浓度聚丙烯酰胺阴离子。 添加浓度:聚烯酰胺阳离子为聚丙烯酰胺阳离子原液;聚丙烯酰胺阴离子为干粉 与水以5:1000重量比例稀释。 (3)加速澄清池溢流水进入现环水栗站,底流通过渣浆栗加压送往现尾矿主砂栗 站储衆仓。 优化后水处理工艺流程见图2。 2015年1月,太钢袁家村铁矿4座加速澄清池正式建成并投入试用,将浓密机溢流 水、尾矿库回水进行二次处理改善回水水质,效果如下: (1) 回水水质SS(悬浮物)降低至150mg/L以下,达到选矿生产用环水要求(<300mg/L), 提高了选矿分选效率; (2) 减少回水携带矿物进入环水水池,延长环水池清淤周期,降低矿物颗粒对环水栗、 管道等的磨蚀,延长设备使用寿命; (3) 尾矿库回水量提高到2.1~2.2万m3/d,减缓尾矿库水位上升速度,形成干滩并且安 全长度一直在200m以上,确保尾矿坝安全; (4 )充分利用回水、降低新水单耗,实现水平衡。【主权项】1. ,其特征在于:包括以下步骤: (1) 将选矿工艺中浓缩系统的强磁前浓缩机、浮选前浓缩机溢流水以及尾矿系统的尾 矿浓缩池溢流水、尾矿库回水进行二次处理,使其自流至新设的配水池; (2) 配水池出水管采用螺旋钢管,向螺旋钢管中投加水处理絮凝剂,分配至4台机械加 速斜板澄清池; (3) 加速澄清池溢流水进入环水栗站调节水池,底流通过渣浆栗加压送往现尾矿主砂 栗站储衆仓; (4) 精矿浓缩池溢流水则经加压栗提升后进入环水栗站调节水池;尾矿库回水澄清后 自流进入环水栗站调节水池。2. 根据权利要求1所述的改善红矿回水水质的方法,其特征在于:所述水处理絮凝剂为 聚丙烯酰胺阳离子和聚丙烯酰胺阴离子絮凝剂。3. 根据权利要求1所述的改善红矿回水水质的方法,其特征在于:所述水处理絮凝剂的 添加方法:将絮凝剂加入本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种改善红矿回水水质的方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)将选矿工艺中浓缩系统的强磁前浓缩机、浮选前浓缩机溢流水以及尾矿系统的尾矿浓缩池溢流水、尾矿库回水进行二次处理,使其自流至新设的配水池;(2)配水池出水管采用螺旋钢管,向螺旋钢管中投加水处理絮凝剂,分配至4台机械加速斜板澄清池;(3)加速澄清池溢流水进入环水泵站调节水池,底流通过渣浆泵加压送往现尾矿主砂泵站储浆仓;(4)精矿浓缩池溢流水则经加压泵提升后进入环水泵站调节水池;尾矿库回水澄清后自流进入环水泵站调节水池。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:米子军王钢平徐振华李贤牛建昆王松
申请(专利权)人:太原钢铁集团有限公司
类型:发明
国别省市:山西;14

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